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摘要:文章详细介绍了友嘉机床( FTC-180C)在第一次使用和正常使用过程中的常见故障,分析故障引起的原因,并给出了排除故障、恢复参数的详细方法。
关键词:故障 原因 排除
1 概述
在机械制造中,数控机床由于加工精度和效率高而逐渐取代普通机床得到广泛应用。但由于数控机床是技术密集型的产品,在维修上明显比普通机床复杂。数控机床的故障不仅包括硬件故障,还包括软件故障,所以对数控机床的维修,不仅要从硬件上加以判断,还要结合软件,借助于诊断技术来诊断故障原因。友嘉机床在数控机床领域占有一定的份额,正常使用、维护维修友嘉机床,对其它数控机床也有一定的参考意义。
2 机床第一次上电故障排除
新机床在刚投入使用时,最容易发生操作、调整不当引起的软故障。
故障现象:机床不能加电,显示屏没有显示,整机处于瘫痪状态。
系统的输入电压(三相220V)错接成380V,即将380V的电压没有通过主变压器直接接到控制箱的总开关上。合上总闸后,轴伺服和NC電源将得电,则可能损坏的元器件有:主轴伺服、X、Z轴伺服、NC电源、主板、存储板等。仔细检查,除NC电源上的所有保险全烧坏外,还有主轴伺服放大器和存储板。此时,除需对所有硬件进行恢复外,还要对系统参数进行恢复。下面介绍系统参数的恢复方法和过程:
2.1 手动数据输入 ①在急停状态下将参数写保护打开。②将系统功能参数输入。③关机、开机。④将系统参数逐一输入。⑤将参数写保护关闭,关机、开机。
2.2 通过R231接口自动输入: ①在急停状态下将参数写保护打开。②将系统功能参数输入。③关机、开机。④将有关R232通信的参数修改与通信软件的设置相匹配。
0052.0:1用阅读机/穿孔机接口时停止位为两位
0用阅读机/穿孔机接口时停止位为一位
52.1:1产生奇偶校验
0不产生奇偶校验
552:用阅读松懈/穿孔机时,设定波特率,设定值和波特率的关系如表:
⑤按DGNOS PARM键,以显示PARM参数画面。⑥选择EDIT(编辑)方式(必须解除急停状态下)。⑦按INPUT键,开始CNC参数输入,此时,通常会出现P/S0000报警,先将CNC电源断开,然后再接通。⑧将参数写保护关闭,关机、开机。
注意:在使用R232通信接口进行自动传输时,通信
电缆必须在关机状态下进行插拔,否则有可能将I/O板烧坏。
3 机床使用过程中的常见故障排除
3.1 机床撞车 机床撞车常见原因有两种:①程序设
定错误;②加工过程中的误操作。
①程序设定错误。在本数控系统中,有公、英制转换功能。进行公,英制转换时,并不转换工件的原点偏置值、各类参数和当前的位置等数据的测量单位。因此,在运行机床之前,必须仔细确认这类数据的有效单位。本机的设置参数0000#2INI为公/英制切换参数。
因为数值带小数点和不带小数点意义大不相同,数控系统在编写程序时,对小数点数值也做了详细说明。
系统参数NO.13#6 POD
0:小数点是否编入任意。
l:可带小数点的必须编入小数点,否则产生报警。
例如:公制时
X1.表示X1mm,X1表示X0.001mm
NO.13#3PODl
0:编程时,省略了小数点,无小数点。
l:编程时,省略了小数点,默认有小数点。
例如NO.13#6=0 NO.13#3=l
公制时
X100表示100mm
应当注意的是100“应编写为X0.1,而不能编写为X100。
如果以上两个参数及其他相关参数设定错误,或者被误改动,在加工时,数据单位就会混乱,工件容易出现尺寸不对甚至造成撞车。
②加工过程中的误操作。程序正常加工过程中,由于误操作使程序停下来,如果操作人员按“RESET”复位之后,立即进行循环启动,此时容易撞车。因为运行的默认值与程序的设定值发生变化,按“RESET”复位,则把CNC系统复位到初始状态,清除了保存在DRAM内的预读程序信息,也可能改变了刀具移动指令。
如果自动运行程序过程中,出现误操作导致程序停止运行,此时将模式修改为编辑方式,按“RESET”复位程序,再重新运行程序。即使从MDI(手动数据输入模式)转换为MEM(存储器记忆模式),也一定要检查各个模态代码(G、M、S、F、T)并确认准确无误之后,再启动自动循环(ST),否则可能会造成严重后果。
解决方法:①执行回原点操作,从新对刀,手动前进后退,完毕后看零点是否正确。如果不正确,必须先单步加工零件来看尺寸,(有手摇功能最好是手摇,摇到零点检查是否有误)。②在不回零点的情况下,检查对刀是否正确(可以手摇到0点,看下是否数据有错)。如对刀没有错,拆除刀具,手摇检查各限位开关是否失灵和限位位置是否正确。
3.2 出现85、86、87号报警 此类故障主要是参数设定不正确。原因:①有关阅读机/穿孔机接口的参数设定不正确。②外部输入/输出设备或主机参数不正确。③主板或I/O板有问题。④CNC与输入/输出设备间电缆有问题。解决方法分别如下:
①正确的设定有关参数。穿孔代码=0或1(0:EIA,1:ISO),如果穿孔代码有问题出现86号报警。此时波特率的值按下表的数值设定(如下表):
FAUNC系统R232接口设定:
注意:用PC卡传输(通道选择)参数020选择4。
②确认输入/输出设备或计算机的相关通讯设定与 NC的设定是否相同(波特率/停止位等设定)。③I/O印刷板不良当参数No.0020为0,1,2或4(PC卡用),若I/O印刷板损坏,应更换。④CNC和输入/输出设备间的电缆不良。请检查该电缆是否折断,连接是否正确。
3.3 出现300号报警 串行脉冲编码器内的机械绝对位置数据丢失了。(如更换串行脉冲编码器或拆下串行脉冲编码器的位置反馈信号线时,发生此报警)。此时需重新记忆机床的位置,其方法如下:①只在发生报警的轴进行手动回参考点。因发生了其它报警不能手动返回参考点时,从参数1815#5=0开始,解除其它报警,可以手动回参考点。②返回参考点完成后,按复位键,解除报警。进行无挡块式参考点设定,记忆参考点的位置。因参考的位置与更换前不同,需变更栅格量偏移(参数No.1850)正确的调整位置。
4 结束语
尽管数控系统种类繁多,故障千变万化,维修方法也不尽相同,但我也希望通过本文的阐述,能为同行提供一点参考。如有不当之处,敬请批评指正。
参考文献:
[1]王海恒,李苗,温有良.数控机床的使用与管理[J].价值工程, 2011(24).
[2]王海恒,李苗,温有良.数控机床的维护与故障管理[J].价值工程,2011(23).
[3]孙政军.谈数控机床的维护措施与方法[J].价值工程,2011(12).
关键词:故障 原因 排除
1 概述
在机械制造中,数控机床由于加工精度和效率高而逐渐取代普通机床得到广泛应用。但由于数控机床是技术密集型的产品,在维修上明显比普通机床复杂。数控机床的故障不仅包括硬件故障,还包括软件故障,所以对数控机床的维修,不仅要从硬件上加以判断,还要结合软件,借助于诊断技术来诊断故障原因。友嘉机床在数控机床领域占有一定的份额,正常使用、维护维修友嘉机床,对其它数控机床也有一定的参考意义。
2 机床第一次上电故障排除
新机床在刚投入使用时,最容易发生操作、调整不当引起的软故障。
故障现象:机床不能加电,显示屏没有显示,整机处于瘫痪状态。
系统的输入电压(三相220V)错接成380V,即将380V的电压没有通过主变压器直接接到控制箱的总开关上。合上总闸后,轴伺服和NC電源将得电,则可能损坏的元器件有:主轴伺服、X、Z轴伺服、NC电源、主板、存储板等。仔细检查,除NC电源上的所有保险全烧坏外,还有主轴伺服放大器和存储板。此时,除需对所有硬件进行恢复外,还要对系统参数进行恢复。下面介绍系统参数的恢复方法和过程:
2.1 手动数据输入 ①在急停状态下将参数写保护打开。②将系统功能参数输入。③关机、开机。④将系统参数逐一输入。⑤将参数写保护关闭,关机、开机。
2.2 通过R231接口自动输入: ①在急停状态下将参数写保护打开。②将系统功能参数输入。③关机、开机。④将有关R232通信的参数修改与通信软件的设置相匹配。
0052.0:1用阅读机/穿孔机接口时停止位为两位
0用阅读机/穿孔机接口时停止位为一位
52.1:1产生奇偶校验
0不产生奇偶校验
552:用阅读松懈/穿孔机时,设定波特率,设定值和波特率的关系如表:
⑤按DGNOS PARM键,以显示PARM参数画面。⑥选择EDIT(编辑)方式(必须解除急停状态下)。⑦按INPUT键,开始CNC参数输入,此时,通常会出现P/S0000报警,先将CNC电源断开,然后再接通。⑧将参数写保护关闭,关机、开机。
注意:在使用R232通信接口进行自动传输时,通信
电缆必须在关机状态下进行插拔,否则有可能将I/O板烧坏。
3 机床使用过程中的常见故障排除
3.1 机床撞车 机床撞车常见原因有两种:①程序设
定错误;②加工过程中的误操作。
①程序设定错误。在本数控系统中,有公、英制转换功能。进行公,英制转换时,并不转换工件的原点偏置值、各类参数和当前的位置等数据的测量单位。因此,在运行机床之前,必须仔细确认这类数据的有效单位。本机的设置参数0000#2INI为公/英制切换参数。
因为数值带小数点和不带小数点意义大不相同,数控系统在编写程序时,对小数点数值也做了详细说明。
系统参数NO.13#6 POD
0:小数点是否编入任意。
l:可带小数点的必须编入小数点,否则产生报警。
例如:公制时
X1.表示X1mm,X1表示X0.001mm
NO.13#3PODl
0:编程时,省略了小数点,无小数点。
l:编程时,省略了小数点,默认有小数点。
例如NO.13#6=0 NO.13#3=l
公制时
X100表示100mm
应当注意的是100“应编写为X0.1,而不能编写为X100。
如果以上两个参数及其他相关参数设定错误,或者被误改动,在加工时,数据单位就会混乱,工件容易出现尺寸不对甚至造成撞车。
②加工过程中的误操作。程序正常加工过程中,由于误操作使程序停下来,如果操作人员按“RESET”复位之后,立即进行循环启动,此时容易撞车。因为运行的默认值与程序的设定值发生变化,按“RESET”复位,则把CNC系统复位到初始状态,清除了保存在DRAM内的预读程序信息,也可能改变了刀具移动指令。
如果自动运行程序过程中,出现误操作导致程序停止运行,此时将模式修改为编辑方式,按“RESET”复位程序,再重新运行程序。即使从MDI(手动数据输入模式)转换为MEM(存储器记忆模式),也一定要检查各个模态代码(G、M、S、F、T)并确认准确无误之后,再启动自动循环(ST),否则可能会造成严重后果。
解决方法:①执行回原点操作,从新对刀,手动前进后退,完毕后看零点是否正确。如果不正确,必须先单步加工零件来看尺寸,(有手摇功能最好是手摇,摇到零点检查是否有误)。②在不回零点的情况下,检查对刀是否正确(可以手摇到0点,看下是否数据有错)。如对刀没有错,拆除刀具,手摇检查各限位开关是否失灵和限位位置是否正确。
3.2 出现85、86、87号报警 此类故障主要是参数设定不正确。原因:①有关阅读机/穿孔机接口的参数设定不正确。②外部输入/输出设备或主机参数不正确。③主板或I/O板有问题。④CNC与输入/输出设备间电缆有问题。解决方法分别如下:
①正确的设定有关参数。穿孔代码=0或1(0:EIA,1:ISO),如果穿孔代码有问题出现86号报警。此时波特率的值按下表的数值设定(如下表):
FAUNC系统R232接口设定:
注意:用PC卡传输(通道选择)参数020选择4。
②确认输入/输出设备或计算机的相关通讯设定与 NC的设定是否相同(波特率/停止位等设定)。③I/O印刷板不良当参数No.0020为0,1,2或4(PC卡用),若I/O印刷板损坏,应更换。④CNC和输入/输出设备间的电缆不良。请检查该电缆是否折断,连接是否正确。
3.3 出现300号报警 串行脉冲编码器内的机械绝对位置数据丢失了。(如更换串行脉冲编码器或拆下串行脉冲编码器的位置反馈信号线时,发生此报警)。此时需重新记忆机床的位置,其方法如下:①只在发生报警的轴进行手动回参考点。因发生了其它报警不能手动返回参考点时,从参数1815#5=0开始,解除其它报警,可以手动回参考点。②返回参考点完成后,按复位键,解除报警。进行无挡块式参考点设定,记忆参考点的位置。因参考的位置与更换前不同,需变更栅格量偏移(参数No.1850)正确的调整位置。
4 结束语
尽管数控系统种类繁多,故障千变万化,维修方法也不尽相同,但我也希望通过本文的阐述,能为同行提供一点参考。如有不当之处,敬请批评指正。
参考文献:
[1]王海恒,李苗,温有良.数控机床的使用与管理[J].价值工程, 2011(24).
[2]王海恒,李苗,温有良.数控机床的维护与故障管理[J].价值工程,2011(23).
[3]孙政军.谈数控机床的维护措施与方法[J].价值工程,2011(12).