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摘要:为了提高我国可再生能源的消纳能力,开展深度调峰技术改造已成为燃煤机组未来的发展趋势。本文探讨了燃煤机组深度调峰对汽轮机设备的影响。
关键词:燃煤机组;汽轮机;深度调峰
一、机组深度调峰对汽轮机运行的影响
1、给水泵再循环阀投运方式。当机组负荷降低时,给水流量也降低。当给水流量降至接近再循环阀的保护开启值时,密切注意再循环阀的动作。部分机组由于再循环阀开启导致给水流量波动,导致机组跳闸。必要时,手动控制给水泵再循环阀开度。在深度调峰稳定运行阶段,部分机组需将一台给水泵控制从自动控制中撤出,并适当开启再循环阀,另一台给水泵投入自动;或启动电动给水泵。这种运行方式能有效提高机组在深度调峰时的稳定性,但会降低机组经济性。
2.一台汽动泵停运的影响。在机组深度调峰期间,若停运一台汽泵,给水控制质量会提高,但停运泵转子可能发生热弯曲。泵停运时,泵内积聚的水会逐渐冷却,冷水会下沉到泵底,导致泵体产生一定的温差,致使转子产生热弯曲。这种热弯曲一般在停运约2h达到最大,停运6 h后逐渐消除。在此期间启动,可能会发生异常振动,导致动静碰磨。若可连续盘车,则应投入连续盘车;若连续盘车条件不具备,给水泵在启动前应充分预暖,使水泵内各部位温度分布均匀,并尽可能接近除氧器内的液体温度。若深度调峰持续时间不超过6h,给水泵可用最低转速旋转备用;若深度调峰持续时间超过6h,则停运汽泵。
3、小汽轮机汽源切换。小汽轮机汽源一般为四级抽汽,同时设置冷段再热蒸汽及辅助蒸汽作为备用汽源。深度调峰时,四级抽汽压力低,可能无法满足锅炉给水需要,需投入冷再热或辅汽汽源。因此,在机组深度调峰过程中,必须提前切换小汽轮机汽源,否则可能导致小汽轮机进汽管路暖管不足、进汽温度突降,甚至進水等恶性事故。
4、末级叶片出汽侧的回流冲蚀。汽轮机低压缸末级叶片在极高离心力及湿蒸汽腐蚀环境下工作,承受较大的蒸汽力。一些使用寿命长的机组最初设计为承担基本负荷,未考虑长期深度调峰对末级叶片安全运行的影响。因此,在这些机组长期深度调峰运行中,末级叶片在出汽侧存在大范围的冲蚀损坏,甚至导致叶片断裂和飞脱,这通常是由于回流湿蒸汽中的水滴和化学物质腐蚀的共同作用造成。机组排汽容积流量随机组负荷降低而减小,当下降到某个数值,导致机组乏汽无法充满整个流动汽道时,湿蒸汽在叶片根处反向流动,形成回流,冲蚀叶片出汽侧。机组排汽容积流量越小,回流发生范围越大,叶片出汽侧的回流冲蚀越严重,回流范围甚至会扩大到机组的次末级叶片。
因此,回流冲蚀会损坏叶片,缩短其使用寿命,降低汽轮机末级叶片效率,降低机组经济性。通过加强运行管理,设置合理的低负荷运行方式,将机组排汽压力控制在适当范围内,使排汽容积流量不低于规定值,能有效防止末级叶片出汽侧的回流冲蚀。
5、机组振动和真空调整。一些机组在低负荷运行时会出现低压转子振动大的问题。振动频谱以1倍频为主,具有动静碰磨特性,均发生在机组真空度过高时。通过初步分析,基本排除转子动不平衡、轴系中心不正和末级叶片颤振等原因。进一步分析表明,主要原因是机组真空度过高,导致低压缸弹性变形,变形量过大所致。该机组低压缸模块采用座缸式结构,低压缸轴承座与低压缸整体焊接,刚性差。当负载过低且真空过高时,汽缸内外压差增大,同时,低压缸几何尺寸大,设计强度低。
二、对机组寿命的影响
1、汽轮机本体寿命分配。汽轮机寿命是指从首次投运到转子出现第1条宏观裂纹期间的总工作时间。影响汽轮机寿命的因素为:首先,高温和工作应力引起的转子材料蠕变损耗;其次,转子材料因交变应力引起的低周疲劳损耗,由不稳定的可变工况(如启动、停机和变负荷等)引起。转子的总寿命损耗是这两类损耗之和。
2、辅助设备寿命。机组调峰运行期间,给水泵内介质温度和压力也会随机组负荷变化而变化。机组升负荷时,除氧器压力、温度升高,高温水进入低温泵体内,会产生一定的热冲击。降负荷时,泵体及介质温度变化相反,也会产生热冲击。泵体需承受这种交变应力,这必然导致给水泵寿命损耗,这对泵的可靠性提出了更高要求。
回热加热器温度、压力等参数随机组负荷变化而变化,因此,当机组负荷变化较大时,回热加热器将承受相应的交变应力。这种交变应力将对金属零件产生不利影响,降低使用寿命。因此,在机组变负荷过程中,应严格控制负荷变化率。回热加热器解列后重新投入时,应严格按规定温升速率控制进汽阀开启度。各回热加热器的连续排汽应保持畅通,以保证加热器内的不凝结气体及时排出,既提高换热效率,又能延缓金属部件腐蚀。
三、深度调峰对机组经济性的影响
1、深度调峰期间整机经济指标的变化趋势。某超临界660MW机组的经济指标与负荷率的关系如图1所示。从图1可看出,随着负荷的降低,供电煤耗率及厂用电率均增加;当负荷在额定负荷的100%至50%之间变化时,机组经济性缓慢恶化,供电煤耗从297.7 g/(kW·h)增加到318.3 g/(kW·h),增加幅度为20.6 g/(kW·h),厂用电率从3.9%增加到5.9%,变化幅度为2个百分点;然而,当负荷从50%降至40%时,各项经济指标的变化率急剧增加,供电煤耗从318.3g/(kW·h)迅速增加到340.7 g/(kW·h),增加幅度为22.4 g/(kW·h),厂用电率从5.9%增加到7.7%,变化幅度为1.8%百分点。可看出,当机组参与深度调峰至50%负荷以下运行时,机组经济性明显降低。
通过对参与深度调峰的不同类型机组供电煤耗数据的分析,发现超超临界机组在超低负荷运行时经济指标下降幅度较大,而亚临界机组经济指标下降幅度相对较小。因此,从经济性角度出发,亚临界机组应尽可能采用深度调峰机组。
2、单汽泵运行对机组经济性的影响。对于双汽泵机组,由于汽泵组效率随转速的降低而降低,因此在深度调峰期间,两台汽泵均处于低效率运行的转速范围内。若采用单汽泵运行方式,可提高运行汽泵的转速,在汽泵的高效率范围内工作,能提高机组经济性。
参考文献
[1]解春林.火力发电机组深度调峰下汽轮机系统特性研究[D].北京:华北电力大学,2016:21-23.
[2]吴瑞康.燃煤机组深度调峰对汽轮机设备的影响[J].热力发电,2018(05).
关键词:燃煤机组;汽轮机;深度调峰
一、机组深度调峰对汽轮机运行的影响
1、给水泵再循环阀投运方式。当机组负荷降低时,给水流量也降低。当给水流量降至接近再循环阀的保护开启值时,密切注意再循环阀的动作。部分机组由于再循环阀开启导致给水流量波动,导致机组跳闸。必要时,手动控制给水泵再循环阀开度。在深度调峰稳定运行阶段,部分机组需将一台给水泵控制从自动控制中撤出,并适当开启再循环阀,另一台给水泵投入自动;或启动电动给水泵。这种运行方式能有效提高机组在深度调峰时的稳定性,但会降低机组经济性。
2.一台汽动泵停运的影响。在机组深度调峰期间,若停运一台汽泵,给水控制质量会提高,但停运泵转子可能发生热弯曲。泵停运时,泵内积聚的水会逐渐冷却,冷水会下沉到泵底,导致泵体产生一定的温差,致使转子产生热弯曲。这种热弯曲一般在停运约2h达到最大,停运6 h后逐渐消除。在此期间启动,可能会发生异常振动,导致动静碰磨。若可连续盘车,则应投入连续盘车;若连续盘车条件不具备,给水泵在启动前应充分预暖,使水泵内各部位温度分布均匀,并尽可能接近除氧器内的液体温度。若深度调峰持续时间不超过6h,给水泵可用最低转速旋转备用;若深度调峰持续时间超过6h,则停运汽泵。
3、小汽轮机汽源切换。小汽轮机汽源一般为四级抽汽,同时设置冷段再热蒸汽及辅助蒸汽作为备用汽源。深度调峰时,四级抽汽压力低,可能无法满足锅炉给水需要,需投入冷再热或辅汽汽源。因此,在机组深度调峰过程中,必须提前切换小汽轮机汽源,否则可能导致小汽轮机进汽管路暖管不足、进汽温度突降,甚至進水等恶性事故。
4、末级叶片出汽侧的回流冲蚀。汽轮机低压缸末级叶片在极高离心力及湿蒸汽腐蚀环境下工作,承受较大的蒸汽力。一些使用寿命长的机组最初设计为承担基本负荷,未考虑长期深度调峰对末级叶片安全运行的影响。因此,在这些机组长期深度调峰运行中,末级叶片在出汽侧存在大范围的冲蚀损坏,甚至导致叶片断裂和飞脱,这通常是由于回流湿蒸汽中的水滴和化学物质腐蚀的共同作用造成。机组排汽容积流量随机组负荷降低而减小,当下降到某个数值,导致机组乏汽无法充满整个流动汽道时,湿蒸汽在叶片根处反向流动,形成回流,冲蚀叶片出汽侧。机组排汽容积流量越小,回流发生范围越大,叶片出汽侧的回流冲蚀越严重,回流范围甚至会扩大到机组的次末级叶片。
因此,回流冲蚀会损坏叶片,缩短其使用寿命,降低汽轮机末级叶片效率,降低机组经济性。通过加强运行管理,设置合理的低负荷运行方式,将机组排汽压力控制在适当范围内,使排汽容积流量不低于规定值,能有效防止末级叶片出汽侧的回流冲蚀。
5、机组振动和真空调整。一些机组在低负荷运行时会出现低压转子振动大的问题。振动频谱以1倍频为主,具有动静碰磨特性,均发生在机组真空度过高时。通过初步分析,基本排除转子动不平衡、轴系中心不正和末级叶片颤振等原因。进一步分析表明,主要原因是机组真空度过高,导致低压缸弹性变形,变形量过大所致。该机组低压缸模块采用座缸式结构,低压缸轴承座与低压缸整体焊接,刚性差。当负载过低且真空过高时,汽缸内外压差增大,同时,低压缸几何尺寸大,设计强度低。
二、对机组寿命的影响
1、汽轮机本体寿命分配。汽轮机寿命是指从首次投运到转子出现第1条宏观裂纹期间的总工作时间。影响汽轮机寿命的因素为:首先,高温和工作应力引起的转子材料蠕变损耗;其次,转子材料因交变应力引起的低周疲劳损耗,由不稳定的可变工况(如启动、停机和变负荷等)引起。转子的总寿命损耗是这两类损耗之和。
2、辅助设备寿命。机组调峰运行期间,给水泵内介质温度和压力也会随机组负荷变化而变化。机组升负荷时,除氧器压力、温度升高,高温水进入低温泵体内,会产生一定的热冲击。降负荷时,泵体及介质温度变化相反,也会产生热冲击。泵体需承受这种交变应力,这必然导致给水泵寿命损耗,这对泵的可靠性提出了更高要求。
回热加热器温度、压力等参数随机组负荷变化而变化,因此,当机组负荷变化较大时,回热加热器将承受相应的交变应力。这种交变应力将对金属零件产生不利影响,降低使用寿命。因此,在机组变负荷过程中,应严格控制负荷变化率。回热加热器解列后重新投入时,应严格按规定温升速率控制进汽阀开启度。各回热加热器的连续排汽应保持畅通,以保证加热器内的不凝结气体及时排出,既提高换热效率,又能延缓金属部件腐蚀。
三、深度调峰对机组经济性的影响
1、深度调峰期间整机经济指标的变化趋势。某超临界660MW机组的经济指标与负荷率的关系如图1所示。从图1可看出,随着负荷的降低,供电煤耗率及厂用电率均增加;当负荷在额定负荷的100%至50%之间变化时,机组经济性缓慢恶化,供电煤耗从297.7 g/(kW·h)增加到318.3 g/(kW·h),增加幅度为20.6 g/(kW·h),厂用电率从3.9%增加到5.9%,变化幅度为2个百分点;然而,当负荷从50%降至40%时,各项经济指标的变化率急剧增加,供电煤耗从318.3g/(kW·h)迅速增加到340.7 g/(kW·h),增加幅度为22.4 g/(kW·h),厂用电率从5.9%增加到7.7%,变化幅度为1.8%百分点。可看出,当机组参与深度调峰至50%负荷以下运行时,机组经济性明显降低。
通过对参与深度调峰的不同类型机组供电煤耗数据的分析,发现超超临界机组在超低负荷运行时经济指标下降幅度较大,而亚临界机组经济指标下降幅度相对较小。因此,从经济性角度出发,亚临界机组应尽可能采用深度调峰机组。
2、单汽泵运行对机组经济性的影响。对于双汽泵机组,由于汽泵组效率随转速的降低而降低,因此在深度调峰期间,两台汽泵均处于低效率运行的转速范围内。若采用单汽泵运行方式,可提高运行汽泵的转速,在汽泵的高效率范围内工作,能提高机组经济性。
参考文献
[1]解春林.火力发电机组深度调峰下汽轮机系统特性研究[D].北京:华北电力大学,2016:21-23.
[2]吴瑞康.燃煤机组深度调峰对汽轮机设备的影响[J].热力发电,2018(05).