铜镍合金焊后产生热裂纹的原因分析

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经焊接加工的某批次大管径铜镍合金管在熔合区发生严重的开裂.为了研究管线焊后开裂的原因,并防止此类问题再次出现,文中采用化学成分、力学性能、断口显微分析以及XRD(X射线衍射)相分析的方法对产生裂纹的管道进行失效分析,并与对照组小管径管材的焊接接头进行了对比.结果表明,此批次大管径材料的均匀性较差,其中Fe含量接近标准值上限,在晶界处形成CuFe2S3,CuFeS2,CuS2相,降低晶界的结合强度,由于铜合金的热物理特性,焊接时会存在较大的焊接应力,在多种因素的共同影响下产生了焊接热裂纹.
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