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摘 要:抽油机是我厂原油生产的主要设备之一,而抽油机在安装使用过程中,因为各种原因出现偏移、下沉的现象,而抽油机偏移或下沉就会使毛辫子磨驴头,光杆与井口不对中,这样就导致光杆偏磨井口盘根,使盘根的使用周期大大减少,造成井口盘根漏油、刺油,井口、井场及抽油备不同程度的受到污染,给岗位工人带来了很大的工作量,增加了各种费用,影响了原油产量,降低了设备的有效利用率和时率,这种现象的发生,主要是抽油机偏移而造成的。
关键词:抽油机 调偏 前景
前 言
长期以来,抽油机设备在安装、运行的过程中都存在着偏离、移位的现象,通过我们长期的观察,新上抽油机在运行一段时间后,约有60%左右的抽油机偏移,影响日常管理。因此,我们就要进一步加强抽油机安装的质量,为了提高光杆对中率,急需设计研制出一种轻便、有效的抽油机调偏装置,改善目前抽油机偏移的问题。
1 抽油机生产现状分析
在采油行业,抽油机偏移是普遍存在的现象,而真正影响到正常生产的也不在少数,就某采油管理区而言,抽油机安装质量差,抽油机负荷重,平衡率差,作业过程中造成的位移,致使稠油机井偏磨较严重,因抽油机偏移,使井口光杆不对中,造成光杆磨盘根,使更换盘根的周期缩短,影响了油井的正常生产。
2抽油机调偏的新思路研究
抽油机在安装完成后,运行一段时间就有可能出现移位、下沉的现象,一般小的位移影响不到油井的正常生产,如果偏移严重,就要对抽油机进行复位。为了能有效的解决问题,我们认为使用卧式液压千斤进行调整。使用这种办法效果明显,在现场实施中,我们不断进行改进,特别是对千斤顶支点的问题我们采用了很多办法,在设计改进后的支架没有到位的情况下,我们利用抽油机水泥基础吊环作为千斤的支点,对管理区抽油机进行试验性施工,效果很好,成功率100%。
2.1利用水泥基础的吊环:通过现场应用,这种方法并不损坏吊环的功能。从安全角度考虑,这种方法不易常用。
2.2利用基础固定螺丝:对水泥基础有与抽油机底座连接螺丝孔,孔径一般在140mm左右,将特制的支点架插入螺丝孔内,安装上卧式千斤便可水平移动抽油机。
2.3水泥基础钻孔的方法:对抽油机基础平面无吊环,固定螺丝在底座边沿的抽油机,我们在水泥基础上打4个直径大于20mm的小孔,加装支点座板便可,对上下偏移的抽油机我们直接用立式千斤顶向上顶抽油机,顶起后在抽油机底座下垫条形钢板便可,为了减轻抽油机水泥基础的摩擦力,可先顶起抽油机一头并插入数根滚杠。(见下图)
通过实施统计,平均每井次停井58.4分钟,有效的减少了停井时间,节约了劳务费用,延长了盘根的使用寿命。
3生产实践效果
我们经过在现场的应用实践,采用千斤顶来调整抽油机是行之有效的,它方便、快捷、安全可靠、节约成本,节省劳力,对油井和设备的管理水平更提高了一步,减少了原油损失及成本的投入。
通过上述工作,我们粗略计算了一下,抽油机由安装队来复位,每台次劳务费用1450元,平均停井3小时,每小时平均影响产量0.2吨,每吨原油按3800元计,每台次的经济损失是:(不包括车辆、人力、物力及等待时间的损失)。1450+3*0.2*3800=3730元
采用调偏装置,每台次最多停井一小时,损失产量0.2吨,约660元,加工费用200元,合计经济效益是3430-660-200=2870元
制作一套调偏装置只投入丝扣加工部分,其它部分由自己焊接完成,(千斤顶有现货)一次性投入可长期多井次使用。
4 结论
光杆与井口的对中率提高,相应提高了工作效率和设备时率,延长了盘根的使用寿命,减轻了职工的劳动强度,同时又增加了原油产量长了盘根的使用寿命,减轻了职工的劳动强度,同时又增加了原油产量,节约了成本。总之,抽油机调偏对于采油队来说是增收节资利于生产管理的好办法
参考文献
[1]彭荣济现代机械设计手册北京出版社1999(01)
[2]刘峰机械设计基础中国石油大学出版社2005(12)
[3]张学鲁游梁式抽油机的技术与应用北京石油工业出版社2001(07)
作者简介:董建国(1982—),男(汉族),山东潍坊人,学士本科生,工程师,从事油气田开发工程工作。
关键词:抽油机 调偏 前景
前 言
长期以来,抽油机设备在安装、运行的过程中都存在着偏离、移位的现象,通过我们长期的观察,新上抽油机在运行一段时间后,约有60%左右的抽油机偏移,影响日常管理。因此,我们就要进一步加强抽油机安装的质量,为了提高光杆对中率,急需设计研制出一种轻便、有效的抽油机调偏装置,改善目前抽油机偏移的问题。
1 抽油机生产现状分析
在采油行业,抽油机偏移是普遍存在的现象,而真正影响到正常生产的也不在少数,就某采油管理区而言,抽油机安装质量差,抽油机负荷重,平衡率差,作业过程中造成的位移,致使稠油机井偏磨较严重,因抽油机偏移,使井口光杆不对中,造成光杆磨盘根,使更换盘根的周期缩短,影响了油井的正常生产。
2抽油机调偏的新思路研究
抽油机在安装完成后,运行一段时间就有可能出现移位、下沉的现象,一般小的位移影响不到油井的正常生产,如果偏移严重,就要对抽油机进行复位。为了能有效的解决问题,我们认为使用卧式液压千斤进行调整。使用这种办法效果明显,在现场实施中,我们不断进行改进,特别是对千斤顶支点的问题我们采用了很多办法,在设计改进后的支架没有到位的情况下,我们利用抽油机水泥基础吊环作为千斤的支点,对管理区抽油机进行试验性施工,效果很好,成功率100%。
2.1利用水泥基础的吊环:通过现场应用,这种方法并不损坏吊环的功能。从安全角度考虑,这种方法不易常用。
2.2利用基础固定螺丝:对水泥基础有与抽油机底座连接螺丝孔,孔径一般在140mm左右,将特制的支点架插入螺丝孔内,安装上卧式千斤便可水平移动抽油机。
2.3水泥基础钻孔的方法:对抽油机基础平面无吊环,固定螺丝在底座边沿的抽油机,我们在水泥基础上打4个直径大于20mm的小孔,加装支点座板便可,对上下偏移的抽油机我们直接用立式千斤顶向上顶抽油机,顶起后在抽油机底座下垫条形钢板便可,为了减轻抽油机水泥基础的摩擦力,可先顶起抽油机一头并插入数根滚杠。(见下图)
通过实施统计,平均每井次停井58.4分钟,有效的减少了停井时间,节约了劳务费用,延长了盘根的使用寿命。
3生产实践效果
我们经过在现场的应用实践,采用千斤顶来调整抽油机是行之有效的,它方便、快捷、安全可靠、节约成本,节省劳力,对油井和设备的管理水平更提高了一步,减少了原油损失及成本的投入。
通过上述工作,我们粗略计算了一下,抽油机由安装队来复位,每台次劳务费用1450元,平均停井3小时,每小时平均影响产量0.2吨,每吨原油按3800元计,每台次的经济损失是:(不包括车辆、人力、物力及等待时间的损失)。1450+3*0.2*3800=3730元
采用调偏装置,每台次最多停井一小时,损失产量0.2吨,约660元,加工费用200元,合计经济效益是3430-660-200=2870元
制作一套调偏装置只投入丝扣加工部分,其它部分由自己焊接完成,(千斤顶有现货)一次性投入可长期多井次使用。
4 结论
光杆与井口的对中率提高,相应提高了工作效率和设备时率,延长了盘根的使用寿命,减轻了职工的劳动强度,同时又增加了原油产量长了盘根的使用寿命,减轻了职工的劳动强度,同时又增加了原油产量,节约了成本。总之,抽油机调偏对于采油队来说是增收节资利于生产管理的好办法
参考文献
[1]彭荣济现代机械设计手册北京出版社1999(01)
[2]刘峰机械设计基础中国石油大学出版社2005(12)
[3]张学鲁游梁式抽油机的技术与应用北京石油工业出版社2001(07)
作者简介:董建国(1982—),男(汉族),山东潍坊人,学士本科生,工程师,从事油气田开发工程工作。