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摘 要:机械式垂直分切机分切后的烟块沿导料板滑向出料皮带输送机时,由于倾倒方向不一致,使其在皮带输送机上排列不均,导致物料流量波动较大,破坏了下游回潮机进料流量的稳定性,影响烟片回潮质量。通过改进导料板的结构,解决了机械式垂直分切机出料流量不稳定的问题。应用效果表明,使用改进后的导料板,机械式垂直分切机的出料烟块倒向一致率达100%,出料流量波动范围明显减小。
关键词:导料板;垂直分切机;卸料板;分切
机械式垂直分切机是卷烟厂制丝线片烟回潮系统中的主要设备,其工艺任务是将拆掉外包装的烟垛(包括再造烟叶)按规定的厚度切成若干块[1-2]。为烟块的松散、回潮提供工艺条件。分切后的烟块沿机械式垂直分切机导料板滑向出料皮带输送机,经由电子皮带秤输送到回潮机中。
1.存在问题
机械式垂直分切机主要由机架、机械式切刀机构、前挡板机构、尾料门板机构、卸料机构、进料皮带输送机、气动控制系统等组成。
其工作原理是:烟垛由进料皮带输送机输送至分切部位,前挡板机构推挡住烟垛,切刀对其进行分切;分切后的烟块通过向下旋转的卸料板,沿导料板滑落至出料皮带机,卸料后卸料板返回初始位置,即完成第一块烟块的分切过程。系统通过刀门遮挡,将皮带机输送的下一烟垛与前一烟垛连续上,重复上述过程完成其余烟垛分切。在每批次的料尾,尾料门板机构推挡烟块防止尾片烟块倾倒。
分切后的烟块沿导料板滑向出料皮带机时,倾倒方向一致,烟块在皮带输送机上排列紧密,保证烟块流量稳定、均匀[1]是实现卷烟工艺要求的技术要点之一。同时也是确保回潮机来料均匀稳定的重要因素。
原设计中,分切后的烟块通过卸料板时,随前挡板机构的撤离旋转向前倾倒沿导料板滑落至出料皮带机。但实际生产中,分切后烟块经切刀分切挤压发生不同程度的松散,松散度小的烟块,由于松散部位不同或者向前倾倒或者向后倾倒;而松散度大或已断开的烟块则直接掉落堆积在皮带机上。因导料板结构问题,不能确保烟块倾倒方向的一致性,无法对上述情况有效导向物料,在实际生产中出料皮带机带速不变的情况下,导致烟块在出料皮带机上排列疏密不同,发生物料流量不稳定、不均匀的现象,影响片烟回潮质量。
2.改进方法
2.1.原因分析
根据实际情况发现,原设计中导料板(见图1 a)上半程a过长,主要起导向作用的下半程b较短,且与水平方向倾角β过大,导致烟块不能及时落到导料板上,沿导料板滑落。其次,分切后的烟块通过卸料板后,前挡板机构撤离旋转过早,使松散了的烟块过早失去挤压力,也增大了烟块倾倒方向的不确定性。
2.2.改进方法
首先,将导料板上半程a长度减小至略长于卸料板宽度,并减小倾角β,增大导料板导料程长度b,使切后烟块通过卸料板后直接贴合在导料板上,并沿导料板滑向出料皮带机。改进后的导料板因倾角β的减小,同时增大了导料板与皮带机间的角度,实现二者平滑过渡,使烟块顺利流向皮带机,从而实现预期目的。改进后的导料板各参数分别标示为a1、β1、b1(见图1b)。
其次,重新设置前挡板机构的控制程序:延长其挡料时间。使切后烟块通过卸料板沿导料板发生滑动趋势后,再执行撤离旋转动作。
3.改进效果
分切后烟块通过改进后的导料板,全部实现向后倾倒滑至皮带输送机(见图2),向后倾倒率达100%。由效果对比图(见图3)可知改进后的导料板实现了切后烟片在皮带机上均匀排列、间隙一致,提高了机械式垂直分切机出口物料流量的稳定性、均匀性,为回潮设备提供了必要可靠的工艺条件。
参考文献:
[1]国家烟草专卖局[M].北京:中央文献出版社,2003:15
[2]赵俐敏.郭中艳《两种垂直切片机的对比分析》[M]// 中国烟草学会2010年学术年会论文集,2010:70-71
作者简介:
汤玉琢,女,大学本科学历,秦皇岛烟草机械有限责任公司技术中心助理工程师,主要从事烟草机械产品设计工作。
关键词:导料板;垂直分切机;卸料板;分切
机械式垂直分切机是卷烟厂制丝线片烟回潮系统中的主要设备,其工艺任务是将拆掉外包装的烟垛(包括再造烟叶)按规定的厚度切成若干块[1-2]。为烟块的松散、回潮提供工艺条件。分切后的烟块沿机械式垂直分切机导料板滑向出料皮带输送机,经由电子皮带秤输送到回潮机中。
1.存在问题
机械式垂直分切机主要由机架、机械式切刀机构、前挡板机构、尾料门板机构、卸料机构、进料皮带输送机、气动控制系统等组成。
其工作原理是:烟垛由进料皮带输送机输送至分切部位,前挡板机构推挡住烟垛,切刀对其进行分切;分切后的烟块通过向下旋转的卸料板,沿导料板滑落至出料皮带机,卸料后卸料板返回初始位置,即完成第一块烟块的分切过程。系统通过刀门遮挡,将皮带机输送的下一烟垛与前一烟垛连续上,重复上述过程完成其余烟垛分切。在每批次的料尾,尾料门板机构推挡烟块防止尾片烟块倾倒。
分切后的烟块沿导料板滑向出料皮带机时,倾倒方向一致,烟块在皮带输送机上排列紧密,保证烟块流量稳定、均匀[1]是实现卷烟工艺要求的技术要点之一。同时也是确保回潮机来料均匀稳定的重要因素。
原设计中,分切后的烟块通过卸料板时,随前挡板机构的撤离旋转向前倾倒沿导料板滑落至出料皮带机。但实际生产中,分切后烟块经切刀分切挤压发生不同程度的松散,松散度小的烟块,由于松散部位不同或者向前倾倒或者向后倾倒;而松散度大或已断开的烟块则直接掉落堆积在皮带机上。因导料板结构问题,不能确保烟块倾倒方向的一致性,无法对上述情况有效导向物料,在实际生产中出料皮带机带速不变的情况下,导致烟块在出料皮带机上排列疏密不同,发生物料流量不稳定、不均匀的现象,影响片烟回潮质量。
2.改进方法
2.1.原因分析
根据实际情况发现,原设计中导料板(见图1 a)上半程a过长,主要起导向作用的下半程b较短,且与水平方向倾角β过大,导致烟块不能及时落到导料板上,沿导料板滑落。其次,分切后的烟块通过卸料板后,前挡板机构撤离旋转过早,使松散了的烟块过早失去挤压力,也增大了烟块倾倒方向的不确定性。
2.2.改进方法
首先,将导料板上半程a长度减小至略长于卸料板宽度,并减小倾角β,增大导料板导料程长度b,使切后烟块通过卸料板后直接贴合在导料板上,并沿导料板滑向出料皮带机。改进后的导料板因倾角β的减小,同时增大了导料板与皮带机间的角度,实现二者平滑过渡,使烟块顺利流向皮带机,从而实现预期目的。改进后的导料板各参数分别标示为a1、β1、b1(见图1b)。
其次,重新设置前挡板机构的控制程序:延长其挡料时间。使切后烟块通过卸料板沿导料板发生滑动趋势后,再执行撤离旋转动作。
3.改进效果
分切后烟块通过改进后的导料板,全部实现向后倾倒滑至皮带输送机(见图2),向后倾倒率达100%。由效果对比图(见图3)可知改进后的导料板实现了切后烟片在皮带机上均匀排列、间隙一致,提高了机械式垂直分切机出口物料流量的稳定性、均匀性,为回潮设备提供了必要可靠的工艺条件。
参考文献:
[1]国家烟草专卖局[M].北京:中央文献出版社,2003:15
[2]赵俐敏.郭中艳《两种垂直切片机的对比分析》[M]// 中国烟草学会2010年学术年会论文集,2010:70-71
作者简介:
汤玉琢,女,大学本科学历,秦皇岛烟草机械有限责任公司技术中心助理工程师,主要从事烟草机械产品设计工作。