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在以焦炉气为原料生产甲醇过程中,新鲜合成气的总碳利用率达不到设计要求,为此采取了调整转化炉工艺操作条件的措施,即提高转化炉温度和压力、降低水碳比等以降低新鲜合成气中 CO2的含量。改进后,催化剂使用后期的精甲醇产量和新鲜合成气的总碳利用率分别提高了19 t/d和9.4%,CO2排放量减少了8623 t/a。