梗丝加料机加料管路增加过压及报警系统

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  摘要:针对梗丝加料机阀岛内部有糖料液的问题,对梗丝加料机的管路系统等系列设备技术改进,并实现了管路堵塞时自动回流到料罐、自动报警功能。改造后杜绝了管路中的糖料液进入到阀岛内部的情况发生。
  关键词:加料管路;阀岛;过压系统;报警
  中图分类号:TB
  文献标识码:A
  文章编号:1672-3198(2012)04-0271-01
  
  0引言
  梗丝加料机是卷烟工业制丝生产线中关键的生产设备,其功能是给烤烟、烟梗、梗丝加料,用来改善物料吸味,满足增香、保润、防霉等各种要求。
  1问题的提出
  梗丝加料机所使用的料液,是经过过滤的料液,但是偶尔容易掺杂一些较大颗粒物(直径1.2mm),在生产过程中,料罐料液也会发生凝结现象,形成结晶状颗粒(直径可达到1.2mm以上),这些颗粒容易堵塞流量计传感器通孔(孔径1.0mm),以及加料雾化喷嘴(孔径1.0mm)。在正常生产过程中,加料管路中的压力值在0.2±0.05MPa之间,加料管路堵塞以后,管路中料液压力将剧增到0.6MPa,料液直接从气动阀的阀腔内部窜入压缩空气系统中,导致阀导内部充满料液,直接影响其他控制元器件的正常使用。
  2改进方案
  改进方案为采用加料管路加装安全阀、压力传感器以实现管路高压时料液自动回到料罐中,并实现自动报警。本次改进采用一个压力传感器,实时检测到管道内部压力,当超过设定值0.4MPa时,压力传感器将信号传送到PLC程序,最后实现WINCC操作界面报警信息弹出,及时通知维修人员进入设备维修流程,防止设备、质量事故发生。
  硬件改进如下图所示(增加压力传感器、安全阀、管路):
  3改造内容
  3.1管路改造
  在方案指导下,首先对加料管路系统进行改造,在加料泵出口管路旁路中加装E+H压力传感器(0-1.0MPa)、安全阀(DN15,0.4MPa),依据现场条件,安装总长为2.8米的DN15镀锌管,出口端安装在料罐进料处。硬件改造,使料液能够在高压状态下,能够得到有效地疏导。
  3.2控制系统改造
  在加料机的PLC控制程序中加入管路压力的模拟量采集模块FC105,在NET程序段中添加管路堵塞报警条件,实时监测生产中管路料液压力值,当料液压力值达到0.4MPa时,PLC程序输出信号传送到WINCC脚本中,触发WINCC监控画面中的报警画面弹出。由中控操作人员及时中断生产,通知维修人员进行维维修,防止衍生故障发生。
  4效果评价
  改造之后,效果显著,借助装备信息化系统,没有在异常报告中统计出梗丝加料机阀岛内部进入料液的报告信息,有效地保证了在制品的工艺质量。不仅杜绝了料液进入阀岛的可能性,而且也延长了阀岛的使用寿命,保证了其他元器件的正常使用,减少了设备维护费用。
  参考文献
  [1]张本甫.卷烟工艺规范[M].北京:中央文献出版社,2003,(30).
  [2]廖常初.S7-300/400PLC应用技术[M].北京:机械工业出版社,2005.
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