节能案例研究9(国家经贸委节能信息传播中心发布)应用电液锤技术改造蒸、空锻锤

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案例研究目的rn  通过对实际项目的监测、研究,着重从理论、应用、经济效益及市场潜力等方面分析应用电液锤技术改造蒸、空锻锤的可行性及实际效果,为类似项目作示范。rn  案例分析概述rn  中国一拖集团承德曲轴连杆有限公司是生产拖拉机、汽车、空压机、内燃机曲轴连杆的专业化公司,属国家大型企业,年产量达40万件。锻造分厂是其主要生产单位,主要生产单缸曲轴和连杆毛坯,现有锻锤4台,其中蒸、空两用3t模锻锤1台,蒸、空两用1t模锻锤2台,蒸、空两用1t自由锻锤1台。锻造曲轴连杆时,用自由锻开坯,用模锻锤成型。4台锻锤的动力由4台空压机(4L-20/8型)提供,由于动力供应方式及设备、运行等诸方面原因,能耗较高,锻件成本居高不下。因此锻造设备及系统存在着急需改造的必要性。rn  为了节能降耗,降低生产成本,该公司决定先对1t蒸、空两用模锻锤进行了改造,使其成为电液锤,于1998年12月完成。改造后,取得了非常显著的节能效果。并由于打击能量足而提高了锻件质量及成品率,打击频次提高而提高了劳动生产率。
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