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摘要:本文结合公司实际生产,转向架是机车的走行部位,是关于整个机车行驶安全的重要保障,要求焊接质量高。通过分析机械手自动焊在7200kW大马力六轴电力机车转向架侧梁外焊缝上的推广应用,针对机械手焊接转向架侧梁工艺要求,从而对焊接WPS进行了初步分析和探讨,通过焊接试件做金相检测,得出了实用可靠焊接方法、规范的结论。
关键词:机械手;焊接;六轴电力机车;侧梁
0 引言
随着科学技术的不断进步,智能制造不断提升,自动化生产设备在制造行业的应用越来越普及。在焊接领域,焊接机械手的使用,减轻了一线生产工人的劳动强度,提高了生产效率和产品质量。本文就我公司引进的德国cloos双臂双丝焊接机械手在7200kW六轴电力机车转向架侧梁焊接上的应用进行了初步探讨。
1 工艺分析
1.1 母材焊接性分析及焊接材料的选用
7200kW六轴电力机车(HXD1C)转向架构架采用的材料主要为16MnDR,它是一种铁素体型低温钢,低温钢是指在-40℃或更低的温度下仍能保证其冲击韧度的钢类,主要用于制造石油、化工中的低温设备,这类钢在低温时具有足够的强度,还具有足够的低温韧性和抗脆性破坏的性能。材质分析:16MnDR的工作温度在-40-100℃,其显微组织为铁素体加少量珠光体,它的主要化学成分为:C≤0.20%,Mn:1.20-1.60%,Si:0.15-0.50%,S≤0.0125%,P≤0.030%,这种材料的碳当量为0.4-0.47%,其焊接性比较好。我公司采用135-MAG焊,焊接材料为焊丝?准1.2mmG4Si1,主要化学成分为:C:0.081%,S:0.009%,Si:0.96%,Mn:1.65%,P≤0.017%,Cu:0.075%。保护气体为(80%Ar+20%CO2)对其进行焊接完全能够满足焊接工艺要求。
1.2 焊接工艺的确定
转向架构架侧梁的主体结构是箱体结构,其总长度为6905±2,按DIN6700标准划分焊接构架的等级,此构件的等级为C1级暨关键重要部件。在未采用焊接机械手之前,侧梁4条外观大焊缝采用手工MAG焊(保护气体为80%Ar+20%CO2)焊接,人工焊接速度较慢,生产效率较低,且焊接质量受焊工焊接水平、身体状况、思想情绪较大影响。难以保证焊缝外观成形一致,焊缝内部溶合良好状态。侧梁外焊采用焊接机械手焊接后,焊接材料仍选用焊丝?准1.2mmG4Si1,保护气体同样采用80%Ar+20%CO2不变,只对原先的焊接工艺进行调整,以保证焊接质量达到工艺要求。
侧梁外焊缝的坡口形式如图1所示。
1.2.1 我们首先针对其坡口形式、焊缝长度,焊接层数、焊接顺序编制了WPS工艺文件,采用表1所示焊接工艺参数。
1.2.2 焊接层道数如图2所示。
1.2.3 焊接顺序如图3所示:打底焊接时按A-B-C-D的顺序进行,层间冷却到焊缝外25mm温度低于50°,再进行下层焊接。填充层和盖面层按照C-D-A-B的顺序进行。每条焊缝焊接时,都从中间向两边焊接,每层的接头之间错开50-100mm,保证接头不在一个截面。
1.2.4 气体流量为15-20L/Min。
1.3 焊接试件工艺试验
焊接试样根据侧梁立板厚度为t18,上、下盖板的厚度分别为t20和t30,决定采用两组试样。一组尺寸规格为t18×200×800、t20×200×800。另一组尺寸规格为t18×200×800、t20×200×800。坡口形式和接头形式如图1,采用WPS工艺文件所制定的焊接工艺参数进行焊接。第一层为打底焊,我们根据焊接工艺参数选用双丝打底的方法,焊接速度达到了95-100cm/min,同时焊接电流电压也较大。最后三层均根据所制定的焊接工艺参数进行焊接。焊后焊缝VT检测及MT检测均未发现缺陷,在对焊接试样进行金相试验(参见图4),通过试验我们发现焊缝内部熔合状态好,焊缝熔合区及热影响区组织均匀,晶粒未明显长大。一切数据表明焊接方法、规范可靠,决定将试验确定的焊接方法、工艺参数录入工艺文件,投入实际焊接生产中。
1.4 工艺在生产中的验证
在实际生产中,侧梁第一道工序打底焊之后,发现焊缝出现了明显裂纹,通过对比分析,总结出了可能的原因:首先打底焊采用双丝焊接的方法,具有热输入量高,填充速度、焊接速度快,层间的温度梯度大,而侧梁没有进行预热,焊缝凝固冷却时间较短的特点,在试验条件下由于不存在拘束力,焊缝可自由收缩变形,因而不易产生裂纹。而在生产过程中,由于侧梁梁体存在很大的拘束应力,采用双丝快速打底的方法使焊缝在凝固过程中难以自由收缩,因而极易形成裂纹。分析了裂纹产生的原因,为了避免裂纹的产生,必须对工艺参数进行修改。首先必须降低焊接速度,延长焊缝冷却时间,于是将双丝打底改为单丝打底,同时修改焊接工艺参数,如表2所示。
由于焊接速度的显著下降,焊接电流电压降低,延长了焊缝的凝固冷却时间,使焊缝在拘束应力的作用下能缓慢收缩,因而有效的避免了裂纹的产生。
2 结论
试验条件下焊接工艺的确定往往与实际实际生产中有所差异。通过分析试验条件下和实际生产条件的异同。合理选择焊接工艺参数可以有效的控制焊接变形,减少焊接缺陷,保证焊接质量。
按照以上焊接工艺参数,已完成了批量侧梁的焊接生产,完全达到工艺设计要求。实验证明,该工艺是合理可靠的,为公司后续采用机械手焊接奠定基础。
参考文献:
[1]中国机械工程学会焊接学会编辑.焊工手册[M].北京:机械工业出版,2001.
[2]张文钺主編.焊接冶金学基本原理[M].北京:机械出版社,2003.
[3]王勇主编.纯金属焊接熔池枝晶生长的相场法模拟初探[D].黑龙江:哈尔滨工业大学,2009.
关键词:机械手;焊接;六轴电力机车;侧梁
0 引言
随着科学技术的不断进步,智能制造不断提升,自动化生产设备在制造行业的应用越来越普及。在焊接领域,焊接机械手的使用,减轻了一线生产工人的劳动强度,提高了生产效率和产品质量。本文就我公司引进的德国cloos双臂双丝焊接机械手在7200kW六轴电力机车转向架侧梁焊接上的应用进行了初步探讨。
1 工艺分析
1.1 母材焊接性分析及焊接材料的选用
7200kW六轴电力机车(HXD1C)转向架构架采用的材料主要为16MnDR,它是一种铁素体型低温钢,低温钢是指在-40℃或更低的温度下仍能保证其冲击韧度的钢类,主要用于制造石油、化工中的低温设备,这类钢在低温时具有足够的强度,还具有足够的低温韧性和抗脆性破坏的性能。材质分析:16MnDR的工作温度在-40-100℃,其显微组织为铁素体加少量珠光体,它的主要化学成分为:C≤0.20%,Mn:1.20-1.60%,Si:0.15-0.50%,S≤0.0125%,P≤0.030%,这种材料的碳当量为0.4-0.47%,其焊接性比较好。我公司采用135-MAG焊,焊接材料为焊丝?准1.2mmG4Si1,主要化学成分为:C:0.081%,S:0.009%,Si:0.96%,Mn:1.65%,P≤0.017%,Cu:0.075%。保护气体为(80%Ar+20%CO2)对其进行焊接完全能够满足焊接工艺要求。
1.2 焊接工艺的确定
转向架构架侧梁的主体结构是箱体结构,其总长度为6905±2,按DIN6700标准划分焊接构架的等级,此构件的等级为C1级暨关键重要部件。在未采用焊接机械手之前,侧梁4条外观大焊缝采用手工MAG焊(保护气体为80%Ar+20%CO2)焊接,人工焊接速度较慢,生产效率较低,且焊接质量受焊工焊接水平、身体状况、思想情绪较大影响。难以保证焊缝外观成形一致,焊缝内部溶合良好状态。侧梁外焊采用焊接机械手焊接后,焊接材料仍选用焊丝?准1.2mmG4Si1,保护气体同样采用80%Ar+20%CO2不变,只对原先的焊接工艺进行调整,以保证焊接质量达到工艺要求。
侧梁外焊缝的坡口形式如图1所示。
1.2.1 我们首先针对其坡口形式、焊缝长度,焊接层数、焊接顺序编制了WPS工艺文件,采用表1所示焊接工艺参数。
1.2.2 焊接层道数如图2所示。
1.2.3 焊接顺序如图3所示:打底焊接时按A-B-C-D的顺序进行,层间冷却到焊缝外25mm温度低于50°,再进行下层焊接。填充层和盖面层按照C-D-A-B的顺序进行。每条焊缝焊接时,都从中间向两边焊接,每层的接头之间错开50-100mm,保证接头不在一个截面。
1.2.4 气体流量为15-20L/Min。
1.3 焊接试件工艺试验
焊接试样根据侧梁立板厚度为t18,上、下盖板的厚度分别为t20和t30,决定采用两组试样。一组尺寸规格为t18×200×800、t20×200×800。另一组尺寸规格为t18×200×800、t20×200×800。坡口形式和接头形式如图1,采用WPS工艺文件所制定的焊接工艺参数进行焊接。第一层为打底焊,我们根据焊接工艺参数选用双丝打底的方法,焊接速度达到了95-100cm/min,同时焊接电流电压也较大。最后三层均根据所制定的焊接工艺参数进行焊接。焊后焊缝VT检测及MT检测均未发现缺陷,在对焊接试样进行金相试验(参见图4),通过试验我们发现焊缝内部熔合状态好,焊缝熔合区及热影响区组织均匀,晶粒未明显长大。一切数据表明焊接方法、规范可靠,决定将试验确定的焊接方法、工艺参数录入工艺文件,投入实际焊接生产中。
1.4 工艺在生产中的验证
在实际生产中,侧梁第一道工序打底焊之后,发现焊缝出现了明显裂纹,通过对比分析,总结出了可能的原因:首先打底焊采用双丝焊接的方法,具有热输入量高,填充速度、焊接速度快,层间的温度梯度大,而侧梁没有进行预热,焊缝凝固冷却时间较短的特点,在试验条件下由于不存在拘束力,焊缝可自由收缩变形,因而不易产生裂纹。而在生产过程中,由于侧梁梁体存在很大的拘束应力,采用双丝快速打底的方法使焊缝在凝固过程中难以自由收缩,因而极易形成裂纹。分析了裂纹产生的原因,为了避免裂纹的产生,必须对工艺参数进行修改。首先必须降低焊接速度,延长焊缝冷却时间,于是将双丝打底改为单丝打底,同时修改焊接工艺参数,如表2所示。
由于焊接速度的显著下降,焊接电流电压降低,延长了焊缝的凝固冷却时间,使焊缝在拘束应力的作用下能缓慢收缩,因而有效的避免了裂纹的产生。
2 结论
试验条件下焊接工艺的确定往往与实际实际生产中有所差异。通过分析试验条件下和实际生产条件的异同。合理选择焊接工艺参数可以有效的控制焊接变形,减少焊接缺陷,保证焊接质量。
按照以上焊接工艺参数,已完成了批量侧梁的焊接生产,完全达到工艺设计要求。实验证明,该工艺是合理可靠的,为公司后续采用机械手焊接奠定基础。
参考文献:
[1]中国机械工程学会焊接学会编辑.焊工手册[M].北京:机械工业出版,2001.
[2]张文钺主編.焊接冶金学基本原理[M].北京:机械出版社,2003.
[3]王勇主编.纯金属焊接熔池枝晶生长的相场法模拟初探[D].黑龙江:哈尔滨工业大学,2009.