【摘 要】
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经编机电子梳栉横移系统通常采用普通PID控制,难以满足梳栉横移高速、高响应和精准定位的要求。针对这一问题,在分析伺服电动机物理模型的基础上设计了由普通位置环、速度环
【机 构】
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江南大学经编技术教育部工程研究中心
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经编机电子梳栉横移系统通常采用普通PID控制,难以满足梳栉横移高速、高响应和精准定位的要求。针对这一问题,在分析伺服电动机物理模型的基础上设计了由普通位置环、速度环和电流环组成的三闭环PID交流伺服控制系统,并在系统中引入电流环和速度环的前馈控制来提高梳栉的高速定位控制性能。通过MatLab软件的仿真测试和RSE4-1型高速经编机的上机实测表明,采用前馈PID控制可有效提高控制系统的指令跟踪性能,与普通PID控制的电子横移系统相比,梳栉定位时间缩短2 ms,取得了更高速的响应性和精准的定位效果。
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