浅谈某大功率主机缸套活塞异常磨损原因

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  摘要:当大功率柴油机处于运行状态的时候,会产生磨损问题,主要是缸套异常磨损、活塞异常磨损以及活塞环出现大范围的异常磨损。要对引起磨损故障问题的因素进行分析,明确零部件的质量和装配质量,最终得出结论,活塞销内套管中的弹性挡圈产生断裂,导致润滑油中断供给,致使缸套产生异常磨损。本论文着重于研究某大功率主机缸套活塞异常磨损原因。
  关键词:主机缸套;大功率;活塞;异常磨损;原因
   中图分类号:TK423.2                                    文献标识码:A                                文章编号:1674-957X(2021)09-0152-02
  0  引言
  在某柴油机燃烧室中,活塞和气缸套是重要的构件。燃烧室的工作环境非常不好,通过部件容易受到高温、高压的影响,使其性能下降,同时还会受到冷却水的腐蚀,或者外層脱落而形成麻点状小洞和针状小孔。如果不能正常燃烧,就会使柴油机的各项性能指标受到影响,出现异常状况,导致有关的零部件受损。在各型柴油机中的缸套经常发生异常磨损,要有效解决磨损的原因,就需要对造成这种现象的原因进行分析。
  1  故障描述
  对这台柴油机采用系泊试验,当设备安装结束就可以进入到试验环节。这个试验的工作量比较大,所以在设备装船之前需要由产品制造厂进行台架试验,将试验报告提交给船厂。当系泊试验结果合格之后,开始测速试航,此时一个缸产生异常响声[1-3],随着曲轴箱防爆门打开,探测器开始报警。当发生这个故障之后,对这个缸采用吊缸检查的方式,发现活塞的外表面出现磨损,缸套的内表面也有严重的磨损。在活塞销孔一侧卡内套管中没有挡圈,内套管发生断裂,具体位置是在过渡圆角处[4]。经过进一步检查,还发现在油底壳中有很多金属粉末。(图1:活塞外表面;图2:缸套内表面)
  经过对故障现场勘察,发现活塞顶已经出现严重的磨损,活塞裙部的磨损更加严重。沿着活塞裙部的一周,超过三分之二出现程度不同的纵向拉痕,拉痕的深度可以达到3 毫米,已经基本抹掉了活塞裙部的石墨层,其外表面已经呈现出金属铝合金的颜色[5-7]。在缸套内表面出现磨损,甚至还有大范围的大擦痕。沿着活塞销的轴向方向有非常严重的擦痕,这里还有金属被高温熔灼之后变成黑色的现象。
  通过拆卸检查,发现活塞销内套管已经出现断裂,从靠近自由端的一侧向圆角处过渡段的断裂程度最为严重,自由端侧没有挡圈,输出端侧有挡圈,且没有被破坏。在柴油机的油底壳中找到了已经断裂的挡圈,还有一些金属残留物。
  2  导致故障的原因
  柴油机的活塞所采用的是钢顶、铝裙组合的方式。活塞销为是空心浮动式的,使用钢质卡环将两端定位,在活塞销孔中安装一套管,与活塞销构成一个环形的冷却油腔。冷却润滑油源自于连杆的顶部,向塞顶部流动。
  在活塞上安装的活塞环一共是6道,其中顶环1道,压力环3道和刮油环2道,处于活塞裙上的第二道刮油环槽位置设置一个油孔,刮下的润滑油从这个孔向油底壳里流动。
  根据拆检情况对故障产生的原因做出判断,是由于内套管定位弹性挡圈出现断裂引起的,使缸套出现磨损。
  通过对弹性挡圈产生断裂的原因进行分析,结果如下:
  其一,弹性挡圈部件存在质量问题,由于挡圈的质量不合格,装配挡圈和挡圈槽之后产生间隙非常大的问题,当挡圈松动脱落之后,内套管向外蹿,缸套出现严重磨损主要由于这种因素引起的。
  其二,挡圈与挡圈环槽装配不复合标准,弹性挡圈没有完全进入到挡圈槽中,当柴油机处于运转状态的时候,挡圈在长期振动下脱落,内套管向外蹿,缸套出现严重磨损。
  3  排查故障的方法
  对产生故障的原因进行预估,采用排查有关零部件的方式加以验证。
  3.1 检查弹性挡圈的质量
  3.1.1 检查挡圈材料
  对弹性挡圈进行检查,其是采用XC75弹簧钢材料。按照中法材料对照表,与65Mn弹簧钢进行对照,对存在质量问题的弹性挡圈采用取样的方法进行分析,获得检测结果。(表1:挡圈材料检测结果)
  根据对挡圈材料进行检测所获得的结果,弹性挡圈中所含有的化学成分不合格。另外,随机选择两件弹性挡圈,检测材料的硬度,所获得的结果是,洛氏硬度HRC39.7和HRC41.1。按照工业紧固件“孔用弹性挡圈”国标标准,对65Mn孔用弹性挡圈的热处理硬度要达到洛氏硬度HRC44-51。很显然,这个故障件材料的硬度与国标要求不符合。
  3.1.2 挡圈的规格
  按照专利方所提供的设计图纸要求,与国标件要求进行对照,可以明确这个孔用挡圈的规格是:外径45.5毫米,挡圈的厚度是1.5毫米。测量挡圈的规格,基本的规格是45毫米,厚度是1.48毫米。很显然,挡圈的规格与国标要求不符合。
  3.2 挡圈的装配质量
  通过对活塞销的装配记录进行复查,没有发现不正常之处,装配工艺符合要求。由于弹性挡圈的所有装配都不具备可追溯性,所以需要采用模拟操作的方式。设定活塞销的尺寸、挡圈的尺寸都与规定的条件复合,然后对安装的过程模拟操作。采用这种试验方式可以对挡圈的装配质量进行评估。根据试验的结果,明确挡圈已经完全进入到挡圈槽当中,由此可以说明,缸套磨损的原因不是由于挡圈没有完全进入到挡圈槽当中所导致的。(图3:活塞销内套管的弹性挡圈)
  4  结束语
  通过上面的研究可以明确,如果故障系弹性挡圈存在质量问题,在使用的时候就不能发挥应有的作用。弹性挡圈长期处于热环境中,就会失效,当柴油机处于运行状态的时候,就会出现弹性挡圈脱落的问题,缸套与活塞之间就会出现异常磨损。另外,从一端蹿出内套管,从原来简支梁转变为悬臂梁,在不正常受力的作用下,随着活塞运动产生牵引力,内套管端部在剪切力的影响下就会断裂。如果内套管产生断裂,润滑油不能向活塞的顶部流动,活塞与缸套之间的润滑油不能有效供应,不能发挥润滑作用,缸套就会产生异常磨损。为了避免产生这种现象,就要注意检查缸套活塞运动组件,保证零部件不会存在质量问题,降低故障发生率。
  参考文献:
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  [5]何星,毛杰键,周梓发,等.基于联合仿真的柴油机缸套-活塞环磨损计算分析[J].润滑与密封,2019,044(5):123-128.
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  作者简介:严继斌(1967-),男,湖北鄂州人,学士,高级工程师,研究方向为材料科学和工程技术。
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