论文部分内容阅读
摘 要:沙特区块存在流沙层、石膏层、完全漏失层、易塌易卡的泥岩层、高压盐水层、含硫化氢层、高温高压气层,因此对钻井液的要求高。根据地层情况在上部大井眼流沙层施工中,使用高浓度膨润土一聚合物钻井液;在软泥岩、砂泥岩、石膏层施工中,使用高膨润土含量的KC1-PHPA不分散钻井液;在白云岩完全漏失层施工中,采用清水盲钻技术;在深部地层使用无膨润土相KC1抗温钻井液;使用含有随钻堵漏剂的堵漏浆进行随钻堵漏,保证了该区块强渗漏性砂岩地层的正常钻进。现场应用结果表明,该套钻井液体系具有性能稳定、抑制性强、润滑性能好的特点,携岩洗井效果好,可有效防止钻井液对疏松地层井壁的冲刷,维护井眼稳定,并具有良好的防塌效果,抗盐、抗钙、抗硫化氢污染能力强,保证了深部复杂地层的快速钻进,满足了沙特B区块复杂地层钻井的要求,有效提高了钻井速度。
关键词:水基钻井液;井眼稳定;抗污染;井眼净化;沙特B区块
沙特王地区地层复杂,钻井周期长,勘探开发难度大,没有取得实质性进展。随着近年油价上涨和钻井技术的进步,对该区块进行风险勘探开发。B区块表层复杂,采用大量技术套管封固复杂地层,以保证顺利钻达目的层。
1 钻井液技术难点
1)上部地层。沙特B区块井深0~200 m为流沙层,井深200- 600 m 为严重水敏性的砂泥岩层,井深600~800 m为纯石膏层,井深800~1100 m为裂缝发育的灰岩、白云岩地层,井深1100~1 500m为水敏性强的淤泥层和易坍塌掉块的硬脆性泥岩层。施工中均发生表层套管遇阻、遇卡的情况。在流沙层钻进时,井壁极易坍塌,导致下表层套管困难和卡套管事故不断。严重水敏性的砂泥岩地层极易发生钻头泥包,影响钻井速度及井下安全。在较纯石膏层钻进时,钻井液不同程度地出现石膏污染,引起钻井液流变性变差,滤失量变大,泥饼质量变差等复杂情况。所有的井在上部白云岩地层都发生过井漏,漏失段长达300 m,漏失速度从渗漏到有进无出,使用随钻堵漏、桥塞堵漏、静堵、水泥堵漏等方法均无效。
2)下部地层。沙特区块下部地层容易发生缩径、垮塌、卡钻事故,Wasia、Aruma、Buwaib层位含有较多硬脆性泥页岩且裂隙发育,水分子进入裂隙后,在水化膨胀应力作用下,很容易诱发井壁失稳。在Wasia、Shuaib等地层含H S气体。在钻井过程中钻井液会受到H2s的气侵。Sudair、Unazah地层含高压盐水层,易污染钻井液。Qusaiba、Sahra地层含有高压天然气,容易产生溢流、井涌等复杂情况。该区块主要目的层为致密碎屑岩气层,其最高地温梯度为3.18°C/100 m,该储层埋深大于5000m,井底温度高达180~190℃。
2 优化钻井液配方
1)一开和二开采用MI—GEL钻井液,并在二开井段使用LUB167作润滑剂,不控制该体系的黏度、滤失量等性能指标。配方如下: 膨润土+0.2 降滤失剂PAC(R)+0.1纯碱+0.1 烧碱 ;2) 三开用聚合物低固相钻井液,其密度为1.03g/cm3。滤失量为10 mL、黏度为60~69 S、塑性黏度为5~9 mPa·s、动切力为13~17 Pa,配方如下。井浆+4 增黏剂MI—GEL+0.2 PAC(R)+0.2 9/6增黏剂XC—Polymer+2 降滤失剂Polysal+2 抑制剂Asphasol3)四开用抑制防塌性能良好的无膨润土相KC1聚合物钻井液。用XC—Polymer、Polysal、PAC(R)控制钻井液滤失量;用防塌剂Soltex、Asphasol等优化泥饼质量,提高钻井液的封堵防塌能力;用KC1抑制地层造浆,用PAC(R)、XC-Polymer调节钻井液流变性,严格控制膨润土含量。使用固控设备尽量降低钻井液中有害固相含量,维护钻井液性能稳定,保持钻井液密度为1.02~1.33 mPa·s。,黏度为46~65 s,API滤失量为5 mL,塑性黏度为15~40mPa·S,动切力为842 Pa,配方如下。0.3 XC~Polymer+ 5 KC1+ 0.4 9/6 PAC(R)+2 Polysal+2 9/6Asphasol4)五开、六开使用无膨润土相KC1抗高温钻井液,使用XP一2O调节流变性,KC1抑制地层造浆,用重晶石对钻井液进行加重。严格控制钻井液膨润土含量,利用固控设备尽量降低钻井液中有害固相含量,优化钻井液性能,保持钻井液密度为1.6~1.88 g/cm3。黏度为46~60 mPa·S,滤失量为4 mL,塑性黏度为15~40 mPa·S,动切力为8~20 Pa。
3 钻井液技术
聚合物低固相钻井液在4口井施工中,其性能基本能满足钻进要求,保证了连续施工,特别是在完全漏失层和下部高温高压地层中施工正常。
3.1 三开
该井段是完全漏失层,使用聚合物低固相钻井液。在井深672.39~1 266.44 m 白云岩地层钻进时,钻井液完全漏失,每天漏失200m。钻井液。采用清水盲钻,环空注入钻井液帽稳定井壁,接单根前使用7.95 m。稠浆携砂洗井,多次短程起下钻通井使井壁畅通等技术措施,保证了完全漏失层的连续施工。配制密度为1.2g/cm3。黏度大于100 mPa·S,含有Asphasol的稠浆洗井,防止下部Aruma泥岩缩径、坍塌,顺利下人473 mm套管。
3.2 四开、五开(1 200~4 220 m井段)
在1 529~2 430 m井段将钻井液密度从1.08提高为1.28 mPa·S。压稳了含硫化氢地层;将密度提高为1.43 g/cm3。防止了Sudalr地层坍塌;将密度提高为1.54 g/cm3。压稳了Unazah地层高压盐水层;使用纯碱清除石膏污染,使用碳酸锌清除硫化氢等技术措施,保证了在钻进过程中的钻井液性能稳定。通过及时维护和处理钻井液,保持其性能稳定,满足了井下安全,钻进、取心正常,测井、下入 339 mm和 244 mm套管顺利。FRAS一1井四开1 450~2 385 m井段为严重漏失层,在砂岩地层钻进时,配制的新浆中含有LCM(中细云母)、细粒核桃壳、随钻堵漏剂C-Seal,降低了钻井液漏失量。在钻井液中加入降黏聚阳离子纤维素PAC—UL、Asphasol、Supreme和KOH,改善了泥饼质量,降低滤失量为5~7 mL,解决了砂岩地层缩径。
4 钻井液技术改进
一开套管在41 m被卡;二开钻至井深415 m 时,钻头完全泥包, 762 mm套管不能通过井深113 m。MI—GEL钻井液在上部地层钻进过程中及钻井液性能控制方面存在如下问题。
4.1 抑制性差.使用PAC、改性淀粉、XC聚合物,由于分子量太低,分子结构不适合于对泥岩地层进行强抑制。
4.2 滤失量偏高.下套管前钻井液滤失量为22 mL,造成泥岩水化膨胀使钻头泥包、砂岩段形成虚厚泥饼,起下钻遇阻。原因是配制钻井液时,膨润土预水化时间不够,过早加入聚合物,导致膨润土不能继续水化,滤失量根本无法控制。
4.3 黏度和切力太低.由于钻井液黏度和切力太低,对井壁冲刷严重,易造成流沙层井塌及砂泥岩互层段形成糖葫芦井眼。提高钻井液黏度时,过分依赖聚合物。现场实验表明,在钻井液中膨润土含量低的情况下,聚合物对提高漏斗黏度有效,但对提高切力及携砂能力效果较差。根据该区上部地层特点及钻井液存在的不足,改换了钻井液体系。在流沙层钻进时采用了膨润土一聚合物体系,保持膨润土含量大于9,黏度大于100 mPa·S,防止了流沙层坍塌;在砂泥岩、软泥岩段采用了KCI—PHPA不分散钻井液体系,严格控制钻井液滤失量小于12 mL,保持膨润土含量大于6,PHPA聚合物含量大于0.3,防止砂、泥岩地层缩径;保持黏度大于100 mPa·S、润滑剂LUB167含量为2 ,保证井眼畅通。高浓度(>10 )膨润土浆必须采用淡水配制,预水化时间应超过16 h。
参考文献
[1]秦疆,杨顺辉,宋战培,张果.沙特B区块高温高压深气井配套钻井技术[J]. 石油钻探技术. 2010(05)
[2]路保平,苏勤.中国石化海外油气勘探开发的工程技术难题与对策[J]. 石油钻探技术. 2010(05)
关键词:水基钻井液;井眼稳定;抗污染;井眼净化;沙特B区块
沙特王地区地层复杂,钻井周期长,勘探开发难度大,没有取得实质性进展。随着近年油价上涨和钻井技术的进步,对该区块进行风险勘探开发。B区块表层复杂,采用大量技术套管封固复杂地层,以保证顺利钻达目的层。
1 钻井液技术难点
1)上部地层。沙特B区块井深0~200 m为流沙层,井深200- 600 m 为严重水敏性的砂泥岩层,井深600~800 m为纯石膏层,井深800~1100 m为裂缝发育的灰岩、白云岩地层,井深1100~1 500m为水敏性强的淤泥层和易坍塌掉块的硬脆性泥岩层。施工中均发生表层套管遇阻、遇卡的情况。在流沙层钻进时,井壁极易坍塌,导致下表层套管困难和卡套管事故不断。严重水敏性的砂泥岩地层极易发生钻头泥包,影响钻井速度及井下安全。在较纯石膏层钻进时,钻井液不同程度地出现石膏污染,引起钻井液流变性变差,滤失量变大,泥饼质量变差等复杂情况。所有的井在上部白云岩地层都发生过井漏,漏失段长达300 m,漏失速度从渗漏到有进无出,使用随钻堵漏、桥塞堵漏、静堵、水泥堵漏等方法均无效。
2)下部地层。沙特区块下部地层容易发生缩径、垮塌、卡钻事故,Wasia、Aruma、Buwaib层位含有较多硬脆性泥页岩且裂隙发育,水分子进入裂隙后,在水化膨胀应力作用下,很容易诱发井壁失稳。在Wasia、Shuaib等地层含H S气体。在钻井过程中钻井液会受到H2s的气侵。Sudair、Unazah地层含高压盐水层,易污染钻井液。Qusaiba、Sahra地层含有高压天然气,容易产生溢流、井涌等复杂情况。该区块主要目的层为致密碎屑岩气层,其最高地温梯度为3.18°C/100 m,该储层埋深大于5000m,井底温度高达180~190℃。
2 优化钻井液配方
1)一开和二开采用MI—GEL钻井液,并在二开井段使用LUB167作润滑剂,不控制该体系的黏度、滤失量等性能指标。配方如下: 膨润土+0.2 降滤失剂PAC(R)+0.1纯碱+0.1 烧碱 ;2) 三开用聚合物低固相钻井液,其密度为1.03g/cm3。滤失量为10 mL、黏度为60~69 S、塑性黏度为5~9 mPa·s、动切力为13~17 Pa,配方如下。井浆+4 增黏剂MI—GEL+0.2 PAC(R)+0.2 9/6增黏剂XC—Polymer+2 降滤失剂Polysal+2 抑制剂Asphasol3)四开用抑制防塌性能良好的无膨润土相KC1聚合物钻井液。用XC—Polymer、Polysal、PAC(R)控制钻井液滤失量;用防塌剂Soltex、Asphasol等优化泥饼质量,提高钻井液的封堵防塌能力;用KC1抑制地层造浆,用PAC(R)、XC-Polymer调节钻井液流变性,严格控制膨润土含量。使用固控设备尽量降低钻井液中有害固相含量,维护钻井液性能稳定,保持钻井液密度为1.02~1.33 mPa·s。,黏度为46~65 s,API滤失量为5 mL,塑性黏度为15~40mPa·S,动切力为842 Pa,配方如下。0.3 XC~Polymer+ 5 KC1+ 0.4 9/6 PAC(R)+2 Polysal+2 9/6Asphasol4)五开、六开使用无膨润土相KC1抗高温钻井液,使用XP一2O调节流变性,KC1抑制地层造浆,用重晶石对钻井液进行加重。严格控制钻井液膨润土含量,利用固控设备尽量降低钻井液中有害固相含量,优化钻井液性能,保持钻井液密度为1.6~1.88 g/cm3。黏度为46~60 mPa·S,滤失量为4 mL,塑性黏度为15~40 mPa·S,动切力为8~20 Pa。
3 钻井液技术
聚合物低固相钻井液在4口井施工中,其性能基本能满足钻进要求,保证了连续施工,特别是在完全漏失层和下部高温高压地层中施工正常。
3.1 三开
该井段是完全漏失层,使用聚合物低固相钻井液。在井深672.39~1 266.44 m 白云岩地层钻进时,钻井液完全漏失,每天漏失200m。钻井液。采用清水盲钻,环空注入钻井液帽稳定井壁,接单根前使用7.95 m。稠浆携砂洗井,多次短程起下钻通井使井壁畅通等技术措施,保证了完全漏失层的连续施工。配制密度为1.2g/cm3。黏度大于100 mPa·S,含有Asphasol的稠浆洗井,防止下部Aruma泥岩缩径、坍塌,顺利下人473 mm套管。
3.2 四开、五开(1 200~4 220 m井段)
在1 529~2 430 m井段将钻井液密度从1.08提高为1.28 mPa·S。压稳了含硫化氢地层;将密度提高为1.43 g/cm3。防止了Sudalr地层坍塌;将密度提高为1.54 g/cm3。压稳了Unazah地层高压盐水层;使用纯碱清除石膏污染,使用碳酸锌清除硫化氢等技术措施,保证了在钻进过程中的钻井液性能稳定。通过及时维护和处理钻井液,保持其性能稳定,满足了井下安全,钻进、取心正常,测井、下入 339 mm和 244 mm套管顺利。FRAS一1井四开1 450~2 385 m井段为严重漏失层,在砂岩地层钻进时,配制的新浆中含有LCM(中细云母)、细粒核桃壳、随钻堵漏剂C-Seal,降低了钻井液漏失量。在钻井液中加入降黏聚阳离子纤维素PAC—UL、Asphasol、Supreme和KOH,改善了泥饼质量,降低滤失量为5~7 mL,解决了砂岩地层缩径。
4 钻井液技术改进
一开套管在41 m被卡;二开钻至井深415 m 时,钻头完全泥包, 762 mm套管不能通过井深113 m。MI—GEL钻井液在上部地层钻进过程中及钻井液性能控制方面存在如下问题。
4.1 抑制性差.使用PAC、改性淀粉、XC聚合物,由于分子量太低,分子结构不适合于对泥岩地层进行强抑制。
4.2 滤失量偏高.下套管前钻井液滤失量为22 mL,造成泥岩水化膨胀使钻头泥包、砂岩段形成虚厚泥饼,起下钻遇阻。原因是配制钻井液时,膨润土预水化时间不够,过早加入聚合物,导致膨润土不能继续水化,滤失量根本无法控制。
4.3 黏度和切力太低.由于钻井液黏度和切力太低,对井壁冲刷严重,易造成流沙层井塌及砂泥岩互层段形成糖葫芦井眼。提高钻井液黏度时,过分依赖聚合物。现场实验表明,在钻井液中膨润土含量低的情况下,聚合物对提高漏斗黏度有效,但对提高切力及携砂能力效果较差。根据该区上部地层特点及钻井液存在的不足,改换了钻井液体系。在流沙层钻进时采用了膨润土一聚合物体系,保持膨润土含量大于9,黏度大于100 mPa·S,防止了流沙层坍塌;在砂泥岩、软泥岩段采用了KCI—PHPA不分散钻井液体系,严格控制钻井液滤失量小于12 mL,保持膨润土含量大于6,PHPA聚合物含量大于0.3,防止砂、泥岩地层缩径;保持黏度大于100 mPa·S、润滑剂LUB167含量为2 ,保证井眼畅通。高浓度(>10 )膨润土浆必须采用淡水配制,预水化时间应超过16 h。
参考文献
[1]秦疆,杨顺辉,宋战培,张果.沙特B区块高温高压深气井配套钻井技术[J]. 石油钻探技术. 2010(05)
[2]路保平,苏勤.中国石化海外油气勘探开发的工程技术难题与对策[J]. 石油钻探技术. 2010(05)