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溅渣护炉技术可以大幅度提高转炉炉龄,降低耐火材料消耗及生产成本,具有显著的经济效益和社会效益。本课题针对通化钢铁公司(以下简称通钢)第三炼钢厂120t复吹转炉溅渣护炉工艺中存在的问题,对其溅渣护炉的工艺参数进行优化,以期获得更好的溅渣护炉效果。
研究了喷枪枪位、喷吹气体流量、液位控制、调渣等对转炉溅渣护炉效果的影响,确定了转炉溅渣护炉的最佳操作工艺参数。研究结果表明:
(1) 在所研究的喷吹气体流量中,36000Nm<3>/h的气体流量对溅渣护炉效果较好;
(2) 选用四孔A型喷枪,即,喉口直径为45.3mm,出口直径为 58.9mm,中心夹角为12°,马赫数为 2.0 时,且溅渣时间为3~4min,能有效地提高溅渣护炉的效果;
(3) 通过减小渣中 FeO 含量,调整渣系,加入白云石和镁球调渣等措施,可以大幅度地提高溅渣护炉效果;
(4) 结合通钢的实际生产情况,开发了三种溅渣操作模式,可以动态控制炉底状况;
(5) 采用溅渣护炉技术后,降低了耐火材料消耗,生产每吨钢用耐火材料的成本为4.0~4.5元;
(6) 第一个炉役的炉龄已高达 6952 炉,炉衬测厚结果表明,炉况良好,炉龄可进一步提高。