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随着石油勘探开发及生产活动的增多,产生的含油污水总量不断增加,不达标废水的任意排放对外界环境造成了严重的污染问题。本课题的主要目的在于设计一套适合采油废水特点的污水处理工艺,实现采油废水的达标排放。以大庆油田的采油废水为试验对象,通过小试试验和现场中试试验,验证了“水解酸化—MBR”工艺流程在采油废水处理中的有效性和适用性。 在小试试验阶段,考察了不同的HRT下各种污染物的去除效果,确定了水解酸化池的最佳HRT为10h,MBR的最佳HRT为6h。连续流试验结果表明,在最佳HRT条件下,当原水COD为463~568mg/L、油为14.4~65.0mg/L时,本工艺对COD和油的去除率可达到85%以上,出水可以直接排放。影响因素分析表明:温度在11~32℃范围内,对工艺的处理效果影响不大,但是温度较低时会加速膜的污染;MBR内较高的污泥浓度会提高其对污染物的去除率,但是污泥浓度过高时会使处理效果略有下降、膜污染速率加快,适宜的污泥浓度为4.5~6.5g/L。 在小试基础上进行了处理规模为1m3/h的中试试验。中试装置连续运行两个月的数据表明,在最佳HRT条件下,系统对COD的去除率稳定在85%~90%,对油的去除率稳定在85%~95%,出水COD低于80mg/L,油低于6mg/L,优于国家一级排放标准。中试装置连续运行的整个过程,MBR内生物量由最初的4.5g/L逐渐增加并最终稳定在6.5g/L附近。 膜污染控制的研究结果表明,在进行水力反冲洗时,反冲洗水头为1.35mH2O较合适;反冲洗水温度高对反冲洗有利,65℃水比25℃水膜通量恢复提高了18%。采用空曝气对膜通量恢复有效果,在膜通量下降至39%时,空曝气4h膜通量恢复至近90%。中试装置采用向MBR内投加填料和膜组件间歇出水的方式减缓了膜污染的发生,连续运行2个月,膜两侧抽吸压力由2.0kPa增加到9.7kPa。 文中以5000m3/d污水处理工程为例介绍了水解酸化——MBR工艺设计方案。对其经济分析结果显示,本工艺的吨水投资为2661.72元/t,单位制水成本为1.84元/m3。膜组件的费用占总投资费用的50.5%,占运行成本的比例为30.7%;电耗占总成的比例为42.3%。