氮微合金化HRB400E多包顶渣起泡成因与控制

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某钢厂使用了一种新型氮合金材料生产HRB400E钢筋,但是在实际应用过程中,氩站钢包顶渣泡沫化现象较严重,且容易结壳,影响了钢水增碳、氩站补加合金的溶解、钢包覆盖剂的加入以及注余尾渣的倾倒。因此,有必要对其氩站顶渣的起泡性能进行系统的研究。  通过对采用氮微合金化技术前后HRB400E生产工艺的调研、钢包顶渣的对比分析,找出了氮合金化HRB400E钢包顶渣起泡的成因;对氮微合金化钢包顶渣控制方法进行了实验室研究,根据研究结果设计了改质剂,对其泡沫化现象加以控制,并进行了工业应用试验。通过研究主要得到以下结论:  (1)氮合金化HRB400E钢包顶渣起泡的主要原因是采用氮微合金化技术之后,改变了原有的钢后合金化制度,导致钢包顶渣的组分发生了较大变化,从而改变了顶渣的物理性质(包括黏度、表面张力以及密度),促使了顶渣起泡现象的发生。  (2)对氮合金化钢包顶渣物理性质的研究结果表明:钢包顶渣组分对其物理性质影响效果明显,并得出了实验范围内具有较低黏度和较高表面张力的顶渣组成范围,即具有较弱起泡性能的顶渣组成范围为:碱度R=0.8~1.2,MgO=8%~12%,Al2O3=6%~8%,CaF2=2%~4%,MO<8%。  (3)通过正交实验,所得到的具有最弱起泡性能的最佳顶渣成分为:碱度R=1.2,Al2O3=7%,MgO=12%,CaF2=3%,MO<8.69%,并以此为依据设计了钢包顶渣改质剂。  (4)工业应用试验结果表明:采用改质剂对氮合金化HRB400E钢包顶渣进行改质之后,顶渣泡沫化现象得到了有效的控制。
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