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本文选题于实际科研项目,对某款1.5T汽油机的进气过程及燃烧特性进行仿真研究。研究对象的前身是一款1.8L的自然吸气汽油机,委托单位拟将其改造成1.5升的增压汽油机(1.5T)。样机完成后在性能试验时发现该机在低转速区出现爆震问题,导致点火提前角自动后移(甚至移到上止点之后),使其功率下降,排放增加,不能投产。故委托我单位进行改进。本文首先对原机的进气和燃烧过程进行了仿真,找出了爆震的原因;然后对燃烧室进行了改进设计,增加了挤气面;再对新设计的燃烧室进行仿真分析,并与原机进行对比,发现爆震问题已在仿真意义下得到了解决。项目委托单位根据本文所设计的燃烧室对原机的汽缸盖进行了改造,性能试验表明前述爆震问题已不再出现,证明本文的研究工作是成功的。本文的仿真工作主要使用FIRE软件进行。首先对原机进行仿真分析,包括:使用Pro/E软件建立原机的进气道和燃烧室的几何模型;再将其导入FIER软件,通过生成定网格、动网格,确定边界及初始条件,选择湍流模型、计算方法、松弛因子、试算等步骤完成前期准备工作;然后对原机进行进气和燃烧过程仿真,获取其瞬时流场和燃烧过程方面的仿真数据;通过对原机仿真结果的分析找出了低速爆震的原因。第二步是对原机的燃烧室进行改进设计,使用Pro/E软件完成,在燃烧室中增加了两个挤气面。最后对新设计的燃烧室又进行了一次仿真分析,并将其结果与原机对比,改型机明显优于原机,从仿真层面上解决了爆震问题。本文的创新点:使用高水平的FIRE软件成功的解决了一种内燃机新产品研发过程中的爆震问题。所使用的理论、方法、过程及结论对同行有明显的借鉴意义。