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BOPP薄膜即双向拉伸聚丙烯薄膜(Bi-axially Oriented Polypropylene),广泛应用于食品、服装、香烟的包装及胶粘带制作等领域,90年代至今,国内BOPP 薄膜工业进入高速发展时期,产能大幅度提高,尤其是近几年BOPP薄膜的需求量以10-12%的速度稳步增长。
抚顺石油化工公司2万吨/年BOPP薄膜生产线的技术和设备由日本三菱株式会社引进,该生产线2002年签订合同,2003年建成正式投产。该装置生产线的主要设备由国外引进,由国内配套相应的公用工程系统及辅助设备。装置投产后,运行正常,生产出合格产品,但公用工程负荷大,能耗较高,增加了产品的生产成本,影响了装置经济效益的进一步提高。本论文在现场调研及对原设计流程分析的基础上,研究、探讨了蒸汽梯级利用的技术改造方案,对原设计流程加以改进,以达到降低能源消耗的目的。
在抚顺石化BOPP薄膜生产线产品加工过程中,纵向拉伸和横向拉伸是关键性加工步骤,而且能耗较大,其中纵向拉伸需1.0MPa加热蒸汽2.3t/h,横向拉伸需3.5MPa加热蒸汽4.5t/h。
本论文针对抚顺2万吨/年BOPP装置蒸汽系统的现状,利用蒸汽喷射泵原理,提出一种蒸汽梯级利用的技术改造方案。通过技术改造,2万吨/年BOPP装置能够节省1.0MPa蒸汽大约0.8t/h,可同时降低水冷却塔的负荷50%左右,而且改造方案投资少,回报快,所提出的数据可直接用于现场生产装置的技术改造。