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对于微污染水源水,常规工艺有时不能有效去除氨氮、CODMn等以满足日
益严格的水质标准。结合我国国情,本课题基于小城镇科技发展重大项目
(2003BA808A17),开发出一种处理受污染水源水的集成技术,并研究去除机
理和工艺参数,为多级保障饮用水安全提供技术途径。
本研究将气浮工艺与生物膜反应器集成,以防止泥沙沉积影响生物处理和
利用气浮水充氧效果,并将深度处理“O3-GAC"工艺优化为“O3-沸石-GAC”
工艺。通过中试试验,研究运行参数对去除效果的影响,探讨反应动力学和去
除机理。
试验结果表明:高温下挂膜三周后,以CODMn和氨氮去除率与NO2-N浓度
变化规律判定生物膜成熟,反应器启动较快。随溶气罐压力和回流比增大,气
浮出水DO浓度增长率高达50~350%,滤罐填充溶气填料时出水DO明显提高
0.8~1.5mg/L。
原水浊度90%左右由气浮去除。水力负荷或浊度负荷较大时,去除负荷提
高3~4倍,组合工艺出水浊度低于2NTU。集成技术对叶绿素a去除率高于90
%,且以气浮为主,滤罐为辅。藻类负荷或水力负荷较高时,除藻率均90%以
上。AGP受温度和加药量影响明显,高温时超出低温20倍。高温下,CODMn
总去除率大于80%,出水浓度低于3.0mg/L,低温时也在50%以上。
有机物分子量分布试验表明,大分子有机物以气浮去除为主,小分子量则
依靠接触区和滤罐生物作用降解。气浮出水UV254和UV4l0均显著下降,沸石过
滤后两者降低也较明显。集成工艺沿程DOC去除率为26~38%,气浮和接触区
的去除效果较好。各区出水的吸光值均在低波长紫外段,最终出水的190~235nm
吸光值显著升高,235~400nm段则降低,与原水比较分子趋向饱和化和简单化。
反应器性能评价上,对灰色关联度进行改进,结果表明气浮操作条件对除
浊效果影响作用由大到小依次为进水浊度、回流比、加药量、水温和水力负荷。
以量纲分析和π定理,推导出滤罐过滤性能指标。利用模糊数学权重计算方法,
对工况进行评价表明,HRT为1.0h时,综合指标最小,去除效果和经济性较好。
集成工艺接触区出水NH3-N浓度显著下降50%以上,NO2-N和NO3-N浓
度增长10倍左右。滤罐过滤后,NH-13-N去除近50%,NO2-N浓度较低,NO3-N
则明显上升。进水增至1.5m3/h,接触区和滤罐的氨氮去除率仍达50%左右,前
者受进水CODMn影响较大。高温期,氮挥发速率较大,风速4.5m/s时为4.8
mgN/m2/d,动力学方程的KN和a较大。分析气态氮和微气泡碰撞频率公式可知,
温度越高,气泡直径越大,气体分子量越小则碰撞速率越快。
硝化速率和耗氧速率试验表明,旋转填料和沸石的硝化速率在1h内均高于
1.0mg/L/h,之后则显著降低,上层旋转填料和下层的沸石硝化能力较强。下层
旋转填料的耗氧速率为0.7743mgO2/L/h,略高于上层,沸石的OUR则仅为接触
填料50%左右。
气浮去除机理方面,分形维数随加药量增加先变小后增大,投加15mg/L混
凝剂时,分形维数较小,除浊效果较好。对于疏水絮体,气泡优先在絮粒表面
析出,表面自由能下降较多,体系趋于稳定。析出气泡存在最小直径,上升时
气泡变大以保持压力平衡。粘附率方程表明,增加气泡体积密度、提高絮粒和
气泡附着几率和延长气浮时间可提高气浮去除效果。对气泡和絮体群体受力分
析后,推导出上升速度和气泡最大吸附颗粒数。若颗粒数小于临界值,气泡将
浮升。上升速度随附着的颗粒数变化,群体直径较大时则较快。
滤罐溶气速率随时间延长而增长变缓。为了提高空气份额,可采取延长混
合长度、增加湿润周界或提高摩擦系数。推导多组分空气溶解方程后发现,空
气先溶解再释放后,氧气所占比例下降,滤罐空气层中可能积累O2。由滤料吸
附颗粒模型可知,反应常数受活化能、温度、粘附层厚度、沸石和颗粒粒径等
影响,吸附率受被吸附物浓度影响较大。建立滤层生物降解模型后可知,水力
负荷对反应速率常数影响较明显,膜龄受反冲洗强度和周期影响较大,稳态生
物膜量为最大饱和度与衰减系数和增殖系数商的差值。
工程应用上,对泥沙沉积、反冲洗、低温强化处理等方面分析后,提出了
相应措施。除螺试验表明,预加氯、加次氯酸钠和水力冲刷等方法的效果不理
想,排空后再反冲洗较好,而生物接触氧化区前置气浮则完全避免长螺。某水
厂作为基金示范工程以集成技术处理微污染水源水,对浊度、藻类和氨氮效果
良好,有效保障了饮用水水质安全。从理论和经验上,探讨了单基质负荷法、
多因子拟合法、经验作图法和基质动力学法等四种设计方法。
关键词:气浮,生物接触氧化,生物沸石,微污染水源水