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吉林油田黑79区块油藏经过多年的注水开发,区块含水上升快,开发状况有变差的趋势。为了提高黑79区块的采收率和未动用储量,特别是低渗透储量的有效动用率,相继开展了一些注CO2矿场先导性试验。但是有关注CO2驱油效果评价方面的系统性研究还不多,因此本文针对黑79区块的生产特征,综合运用室内实验评价方法、数值模拟方法以及油藏工程理论,对黑79区块注CO2驱油过程中的相态特征、混相特征以及注CO2驱油效果室内评价和矿场开发效果评价等方面做了较深入的研究。研究主要取得以下结论:(1)进行了地层原油与CO2相态配伍性实验及相关相态模拟研究注入CO2后,黑79区块地层原油的体积膨胀了1.54倍、黏度降低了约2倍,说明注入CO2大大改善了原油的流动性。通过拟三元相图和P-X相图的模拟计算,认为黑79区块油藏在原始地层压力下注CO2可以达到多次接触混相,但是不能达到一次接触混相。(2)开展了注CO2驱油混相特征实验及模拟研究黑79区块原始地层压力大于细管驱替实验测试的最小混相压力(MMP),因此认为通过注气提压到混相压力以上,该油藏能够实现注CO2混相驱,从而改善驱油效果。通过一维细管模拟表明:注入压力和注气量会影响混相驱过渡带的性质,当注入压力一定时,注气量越大,过渡带越长,驱油效果越好。当注气量一定时,注入压力越大,混相驱过渡带越短,注CO2驱油效果越好。(3)注CO2驱油效果室内评价研究通过长岩心实验,模拟了在水驱之后进行注气提压到原始地层压力,依次进行连续注CO2驱替和水气交替驱后再连续水驱的实验。实验结果表明,经过水气交替驱后再连续水驱的实验的最终采收率比连续气驱实验的最终采收率稍小,但却可以有效地解决水驱开发状况差的问题。(4)提升矿场注CO2驱油开发效果评价方法利用注CO2驱油过程中拟含气率与采出程度图版,对黑79区块油藏注CO2后所能提高的最大采收率进行了预测。结果表明黑79区块油藏注CO2驱油效果达到了国内外其它油田的平均水平。通过建立气驱开发产量递减模型,判定黑79区块油藏注CO2驱油开发过程符合C型递减。