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为了解工业副产品AF3FTM替代萤石在炼钢生产中的冶金效果,针对两种化渣剂在冶金过程中的特定用途,分别进行了熔渣熔化特性测试、熔渣黏度测试、实验室模拟铁水及钢水脱硫试验和工业性试验,综合对比了两种化渣剂的化渣助熔及相应炉渣的脱硫效果。 本研究主要内容包括:⑴AF3FTM能更好地降低石灰的熔点,从而起到更好的化渣助熔效果。相同的试验条件下,质量百分数同为10%的条件下,含AF3FTM的试样开始熔化温度要低31℃,半球点温度即熔点要低45℃,熔化温度低超过20℃。⑵两种化渣剂对高碱度炉渣黏度的降低趋势基本相同,降低炉渣黏度的效果差别不明显,新型化渣剂略占优势。当炉渣中含有15%的Al2O3时,熔渣的黏度曲线无显著变化。⑶脱硫试验中,使用AF3FTM作为化渣剂的炉次成渣更快、脱硫效果更好。同样试验环境下,达到相同的脱硫效果时,AF3FTM能比萤石球节约至少20%的用量,可减少含氟废物的排放约10%左右,但含有AF3FTM的炉渣脱硫过程中烟尘量较大,脱硫完成后炉渣对坩埚的侵蚀相对严重。⑷工业试验表明,新型化渣剂相比萤石球具有用量少、化渣持续能力强等优势,可明显降低化渣剂的使用量,但炉渣中的MgO、Al2O3含量略高表明,新型化渣剂可能会增加对炉衬的侵蚀。⑸工业试验中加入新型化渣剂的炉渣会有冒白烟的现象发生,并伴有轻微的刺激性气体产生,烟尘及气体量与化渣剂的加入量及底吹强度成正比,炉渣中的SiO2含量比传统炉渣要低,而FeO含量要高,根据相关物质的物化性质,从试验现象和炉渣成分上分析判断,试验过程中应该有大量的SiF4气体生成。