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大庆油田大部分采油区块的油井采出液综合含水率已经超过85%,与油田开发初期、中期的采出液和采出水相比,这些高含水采出液的性质发生了较大的变化,油水分离的速度明显变慢,增加了采出水除油的难度,导致污水中含油量急剧上升,同时导致乳化油含水率增加,电脱水器运行不稳定,简便易行的解决方法是使用高效的原油破乳剂。保证污水达到回注标准,保证安全环保,从而不会对油田地面生产产生不利影响。 本文研究了在大庆油田高含水采出液处理过程中,针对不同驱油方式即水驱和聚合物驱油,采用原油破乳剂增加除油效能的可行性。 通过对大庆油田水驱、聚驱高含水采出液的油水分离特性,采出液沉降特性,采出液的油水界面性质研究,得出了原油破乳剂破乳脱水作用原理。在此原理基础上通过正交试验,研制了适合大庆油田水驱、聚驱高含水采出液原油破乳剂配方 GS-16和 GS-39。室内试验证明原油破乳剂 GS-16在加药量降低30%的情况下,脱后乳化油含水率和污水含油量均优于现场使用的原油破乳剂;原油破乳剂 GS-39在加药量降低15%的情况下,脱后乳化油含水率和污水含油量均优于现场使用的原油破乳剂。 将研制的原油破乳剂 GS-16和 GS-39分别应用于水驱高含水采出液处理站北五联合站、聚驱高含水采出液处理站喇Ⅰ-Ⅱ联合站,在保持原有工艺设备不变的情况下,取得了水驱高含水采出液原油破乳剂加药量降低30%,聚驱高含水采出液原油破乳剂加药量降低15%,联合站电脱水系统运行平稳、外输油含水率小于0.3%,脱后污水含油量小于315mg/L的良好效果。 本文解决了大庆油田高含水采油区块原油破乳剂用量大,除油效果差、生产成本高、电脱水系统运行不稳定、工人劳动强度大的问题,应用前景广阔。