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黑化集团公司建设的固定床富氧连续气化炉于1998年投入使用,该炉生产出的半水煤气用来生产合成氨和甲醇,到2002年,随着焦炭价格的大幅度上升,以焦炭为原料生产合成氨和甲醇处于亏损状态,整套装置被迫于2002年7月停产。由于整套装置投资十几亿,停产带来的损失很大,因此改变原料路线,寻找合适的气化工艺来替代固定床富氧连续气化炉成为当务之急。
本文从煤气化的分类、原理入手,对不同的煤气化工艺的优缺点进行认真的比较、分析,并结合公司的具体情况,提出用恩德炉粉煤气化工艺替代原有的固定床富氧连续气化工艺,实现原料从价格很高的焦炭向价格很低的劣质煤转变,是一个比较合理的选择。
改为恩德炉粉煤气化工艺后,由于煤气组分发生了变化,影响了合成氨和甲醇的生产,装置能力有所下降。本文对合成氨和甲醇的下降幅度从理论上进行了计算,并提出了增加产量的方法。同时对改为恩德炉粉煤气化工艺后出现的问题进行分析,并提出了解决办法。
针对黑化集团公司计划用恩德炉粉煤气化工艺生产甲醇的问题,由于当时国内还没有用恩德炉生产甲醇的先例,为了确保该技术的可靠,利用现有的恩德炉进行了纯氧气化试验,并取得了满意的效果。