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Y公司是一家中美合资、生产中央空调的企业,经过十几年的发展,Y公司已经从建厂之初年产值几百万,成长为年产值达到15亿的大型企业,并在行业中占有重要的地位。 在过去的十几年里,Y公司不断引进新产品、新技术,产品的制作工艺流程要求也越来越高,原有的设备和设施越来越不能满足现有的生产需求,对生产线进行局部改造已经无法使产能有大的突破。为彻底改变Y公司总装线的现状,Y公司决定使用精益生产理念重新设计产品总装线,期望解决以下问题:总装线产能提高,产品交货周期缩短,产品质量稳定,同时改善总装线的物流状况,通过使用精益生产工具消除总装线上的浪费,降低产品成本,进一步增强公司竞争力。 精益生产方式的核心就是杜绝浪费,降低成本,实施小批量、多品种、拉动型生产方式。Y公司的产品典型特点就是批量小,品种多,属于大型机械设备。公司原有的总装线设计已经不能满足现有的产品类型,导致总装线浪费现象普遍存在,在这种情况下,使用精益生产方式重新设计总装线,利用拉动式生产等措施来规划总装线,不但能有效解决原总装线存在的问题,而且可以降低企业的生产成本,满足市场的多样化需求,同时又可以缩短产品的交货期。 从Y公司精益总装线建成运行的效果来看,总装线设计产能达到预期目标,在生产效率、库存周转率、产品质量以及交货期方面都得到了明显的改善,同时生产线中的浪费现象得到了有效的遏制。Y公司精益总装线实施过程中,尽管取得了不错的成绩,仍然存在不足之处,本文将进行原因分析,并提出进一步改善的建议。