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本文主要研究锦州石化公司一催化装置在2007~2008年期间,再生烟气粉尘含量高,烟机无法长周期运行的问题,尤其是进入2008年2月份,装置运行出现了大幅度波动,催化剂总剂耗最高达到1.12kg/t原料以上,跑损剂耗达到0.73kg/t原料,再生烟气粉尘含量最高达到650mg/Nm3烟气,烟机被迫频繁检修。
本文在查阅大量的国内外资料和广泛调研的基础上,针对国内催化装置三旋运行的现状进行了阐述,明确了三旋的发展方向及目前存在的问题。结合锦州石化公司一催化装置的实际,对剂耗、粉尘长时间居高不下的现象进行了分析,对三旋和烟机的运行提出自己的观点。利用2009年装置停产大修时机,采取了相应的技术措施,进行了三、四旋系统改造。
2009年3月18日,锦州石化公司一催化装置开始大修,进行三、四旋系统改造,4月12日开主风机,4月17日装置开车正常。由于分析论证及采取措施得当,且工程质量较高,截止目前,装置剂耗0.4kg/t原料油,烟机入口粉尘浓度<150mg/Nm3,烟机运转非常平稳,振幅28μm,取得了令人满意的效果。