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在铜板轧制加工的生产过程中,宽板轧机的设备稳定性、控制精度与加工成本直接影响铜板的产品质量和生产效益。本课题以国内某厂3500mm重型宽板轧机电气系统改造为背景,提出了将现有的能耗高、噪音大、控制精度差的旋转变流机组升级为全数字电气控制设备。本设备采用SIEMENS6RA70系列十二相整流装置进行系统集成,利用PROFIBUS-DP现场总线构架自动化控制网络。同时,本文选用WinCC flexible编程软件设计了人机操作界面,用以现场操作工人监测、设定、实时调整、控制实际轧制过程电气运转参数。 本次系统改造是在原有传动系统基础上的电控系统升级,电动机全部保留使用,控制系统全部更新为数字控制系统。本文设计研制出十二相整流装置直流调速控制系统,对主轧系统进行整流控制,给出了相关的计算公式及参数设定值。宽板轧机电气系统自2012年改造投入运行以来,设备运行良好,电机换相稳定,高次谐波不影响电网波形。改造后系统性能指标如下:静态精度小于1%、速度响应时间小于200ms、动态速降小于4%、电流动态响应时间小于30ms,达到了预期目标。同时节约电能,每月可节电3-4万度,年节约电费23万元左右,提高了企业经济效益。