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心连心二分公司变脱系统脱硫液闪蒸过程压差约1.5MPa,原有三台涡轮机回收脱硫液闪蒸过程的压差能,存在的主要问题是3#涡轮机节电量仅有10KW,且涡轮机运行多年以后实际过液量小,导致涡轮机近路仍开启30%左右的阀位,造成能量浪费。 本项目优化工艺流程及设备,引入透平泵直联的新型能量回收设备,使94%以上的脱硫液流经透平泵的透平端直接驱动泵端工作,整体机组不耗电。另外,在电机不变的情况下将1#贫液泵流量由320m3/h提高至440m3/h,保证系统必需的循环量,从而节省电耗。 项目预期目标为:在保证系统出口硫化氢在指标范围内的基础上,停机一台贫液泵,工况1(三台泵运行)时节省电机功率256KW,工况2(两台泵运行)节电机功率78KW。 截至目前变脱系统节电技术研发项目累计稳定运行1年有余。项目投运前后二分公司吨氨电耗降低5-7度,累计为公司节约电量537840度,按照电价0.56元/度计算,累计为公司节约30.1万元。2016年4月20日起工业电价上涨至0.66元/度,按此推算,每年将为公司节约140万元(除去15天中修,每年运行时间按350天计算)。 本项目于2015年12月28日开车成功。1#大流量泵自2015年10月31日投运至今,电流一直在30A左右,每小时实际耗电443度左右,运行稳定。 透平泵转速2850-2930r/min,更换材质后,转速2810-2910r/min,由于脱硫液中存在较多碎填料,为避免碎填料对透平壳体造成磨蚀,2016年4月1日开车前在透平端进口管道中增加了管道过滤器,运行18天后过滤器阻力有所增加(最大达0.1MPa),在计划性停车检查时清理出较多碎填料,清理后至今系统阻力尚无明显增加,设备及系统运行稳定。