循环水回用加碳酸钠处理的实践

来源 :燃煤电厂深度节水及优选废(污)水零排放技术路线交流研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fxl207111
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我司循环水系统采用开式循环.总循环水量为133190m3/h,单台循环水系统容积为52000m3.补水采用氢氧化钙软化一次处理,去除了原水中的暂时硬度,但是循环水经过蒸发、浓缩后仍留存了大量的永久硬度,对此我司采用了循环水回水加碳酸钠的处理,从而去除循环水中的永久硬度,钙硬去除率可达68%,总硬去除率38%,经处理后的回用水再次进入了循环水水体,从而增加了循环水的利用率,减少了排污量.
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