纤维增韧水泥的研究与应用

来源 :第八届石油钻井院所长会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yolanda0104
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  普通水泥石存在抗拉强度低、抗破裂性能差、抗冲击强度低等问题。针对水泥石韧性不足的问题,根据油井水泥理化性能和现场施工要求,通过大量试验证明,加入适量纤维并进行表面改性和预分散处理,能够提高水泥石环韧性。且与长庆油田目前使用的水泥浆体系配伍性良好,现场施工无特殊要求。
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气体钻井与常规钻井液钻井相比具有速度快、周期短、综合成本低等优点,但气体钻井结束后井眼在由气介质条件转换成液介质条件过程中,由于转换的钻井液性能不适应干燥的井下条件,转换工艺技术不合理,出现了许多复杂情况或事故,使得转换时间长,气体钻井优势没有充分体现出来。针对气体钻井结束后转化成钻井液钻井的井壁稳定、井眼畅通和防塌等问题,从多年已钻的气体钻井中,根据现场实践,提出了气体钻井后转换的钻井液体系和气
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根据海上钻井隔水导管在打桩施工过程中的实际工况,分析了群桩效应对隔水导管周围土力学性质的影响关系。通过隔水导管打桩的室内和渤海现场模拟试验,建立了群桩条件下隔水导管入泥深度计算模型,确定了隔水导管入泥深度计算方法,研制了群桩条件下隔水导管入泥深度计算软件,并已在我国海上10多个油田成功应用,取得了非常好的效果,为这些油田的海上工程设计与施工提供了科学依据,从而提高了海上作业速度,保证了海上作业安全
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