永川页岩气水平井优快钻井关键技术研究

来源 :2016年度钻井技术研讨会暨第十六届石油钻井院(所)长会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:docsecurity02
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中石化永川区块地层古老、可钻性差、页岩储层埋藏深、非均质性强,导致钻井过程中出现机械钻速慢、安全风险高等难题.为实现该区域高效开发,开展了井身结构优化研究、采用Power-V垂钻工具和减震工具提高大尺寸井眼机械钻速、优选混合钻头和低转速大扭矩螺杆穿越须家河组难钻地层、使用高造斜率旋转导向工具ATK-Curve配合近钻头方位伽马提高钻遇率,实现了永川地区页岩气水平井钻井提速,加快了页岩气勘探开发步伐.
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青海油田在扎哈泉扎11井区部署钻井平台井开展工厂化钻井作业.按照地质油藏骨架井优先钻探、采油工程南北方向布井、钻机单向平移要求设计出平台井轨迹间距存在交叉问题最小间距仅1.43m增加定向防碰难度影响工厂化钻井作业效率.将扎哈泉扎11井区平台分为三大类对存在轨迹交叉的Ⅱ、Ⅲ类平台优化Ⅱ类平台直井至井场的最北边优化Ⅲ类平台直井至井场的2号井位上1号定向井的骨架井从平台外选择避免了井眼轨迹交叉的问题提出
针对国内深部复杂地层普遍存在的窄密度压力窗口控制难题,中石油立足自主攻关,历经"十一五"、"十二五"八年的时间,形成具有独立知识产权的PCDS-Ⅰ、PCDS-Ⅱ、PCDS-S三个型号系列化精细控压钻井装备,其中高端PCDS-Ⅰ型装备井底压力控制精度0.2MPa,达到国际同类技术产品先进水平;中端PCDS-Ⅱ型装备实现了模块化设计,自动识别外部设备工况,工艺工况自动匹配;低端PCDS-S型装备实现了
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高压射流辅助钻头破岩可以有效的提高深井地层的机械钻速.针对如何充分发挥高压射流效果、高压射流提速装置改进等问题,通过数值模拟和试验等方法,研究了高压射流参数对破岩效果的影响,完成了增压装置的改进.结果表明,喷射速度在250m/s~450m/s时,射流等速核长度为喷嘴直径的8倍~10倍;最优喷距随着射流压力的升高而增大;超高压射流的最优喷射角度为12°~14°.增压装置主、从动拨叉材料为42CrMo
我国超深地层蕴含着丰富的油气资源,近年来超深井数量不断增加.超深油气钻探面临复杂地层压力、复杂地层岩性和复杂的地层流体,地层参数精确求取难度大、井身结构优化设计困难,钻井液、固井关键材料和体系性能不稳定,井下工具、仪器抗温抗压能力要求高,工程施工复杂问题多,钻井工程质量难以保证.中国石化针对重点探区超深井钻井技术难题,"十二五"期间系统开展了复杂地质特征精确描述、井身结构优化、深部硬地层提速、高温
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为延长东海PH油气田的经济寿命,依托其现有的设施,选择已有井槽侧钻大位移井,以开发PH油气田西南部的中山亭构造中一断块.通过优化套管打捞技术,优化油基钻井液体系的应用、摩阻扭矩控制、井眼净化、ECD控制和下套管固井等钻井关键技术,成功完成大尺寸长距离套管打捞作业,顺利钻成东海第一口超深大位移井.
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