圆盘造球机参数对生球粒度合格率影响的探讨

来源 :2012年度全国烧结球团技术交流年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:l7610237
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  结合首钢球团厂一系列在用球盘的不同参数情况,通过理论分析与现场结合,对球盘直径、功率、边高、转速关系进行综合分析评价,对部分在用公式进行修正,完善球盘参数选型,减少设备重复投资建设风险,为球团生产创造了经济效益。
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为降低铁前成本,邯钢东区炼铁部进行了配加价格相对较低的北非矿粉的生产实践,实践表明:配加北非粉后,通过调整优化原料结构,烧结矿品位维持不变,烧结矿粒级组成没有较大变化;烧结矿转鼓指数改善,烧结燃料消耗降低,烧结矿软化性能、还原性和低温还原粉化指标均能满足高炉冶炼需求。
近年来进口铁矿粉质量日趋劣化,马钢烧结所用A粉、B粉、F粉和H粉粗粒级+6.3mm部分增加趋势明显。烧结试验研究表明:进口粉矿中+6.3mm粒级增加后,烧结料层的原始透气性变好,利用系数和烧结速度均有所改善,烧结矿成品率、强度则在一定的粒级组成下有所改善。继续变粗后,成品率和转鼓强度反而变差。采取适当降低混合料水分、焦粉配比保持不变或略有增加的措施,有利于烧结矿成品率和转鼓强度指标的恢复。
以烧结机台车的卡轮轴承这类特殊工况的低速重载轴承为研究对象,针对卡轮轴承中各零件间接触问题进行分析,确定了合适的接触形式和算法,并建立了三位实体模型。结合其重载和低速基本特征,进行静力学接触分析,确定其各元件的应力以及变形规律,为这类轴承的设计提供理论研究平台。
生石灰强化烧结的效果与其消化程度有密切关系,用一定程度的高温水或沸水消化,就不会产生“薄膜”,消化可连续进行,在一定时间内的消化程度因此提高。提高了混合料的造球,使生石灰的强化烧结作用得到充分发挥,从而使提高烧结料层厚度,提高烧结矿产量和质量成为可能。
介绍了唐钢炼铁厂360 m2烧结机通过不断完善烧结生产环节,采取降低固体燃料消耗、点火煤气消耗、电耗、动力消耗等措施,利用环冷余热发电等新工艺降低工序能耗,收到较好效果。
承钢烧结机主要生产钒钛矿,由于钒钛磁铁精矿特殊的烧结性能且烧结矿碱度偏低,导致烧结矿强度较差。依靠现场生产实践,通过提高烧结矿碱度使强度得到改善,并为找到碱度与强度及铁水成本的平衡点提供了依据。
昆钢炼铁厂烧结第二作业区为应对混匀矿中精矿配比不断提高的状况,通过调整生石灰配比,既保证了较高的上料量,又保证烧结矿具有较好的物理化学性能,克服了原料条件的不利影响,保障了昆钢炼铁厂6#高炉的顺利运行。
程潮球团厂根据自身的工艺装备和以自产磁铁精矿为主的原料条件,对现有设备和部分工艺参数进行了优化试验,取得了较好效果,达到了减缓回转窑结圈,提高球团矿产、质量的目的。
针对影响链篦机-回转窑球团生产工艺耐火材料使用寿命及施工的常见问题,提出了一系列处理解决方案,并申请了专有技术。这些技术方案在鞍钢矿业弓矿球团二厂应用后,有效提高了该厂耐火材料的使用寿命并保障了施工安全。
通过对昆钢球团Ⅱ期气力输灰系统设备运行状况和同步运行率进行分析,找出了影响气力输灰系统同步运行率的原因。针对其主客观原因分析做了相应的设备技术改造,并阐述了改造后所取得的效果。