氨合成塔废热锅炉管束修复与研究

来源 :第二十二届全国大型合成氨装置技术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nimin518
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以合成氨装置氨合成塔废热锅炉为研究对象,通过利用多种检测手段对换热管进行分析,提出将换热器解体、截取部分换热管后再复原的方法,解决换热管管头表面硬度高、现场焊接难度大的问题,达到设备修复的目的。
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针对中国石油塔里木油田公司石化分公司尿素装置水系统运行数据进行对比分析,寻找存在问题,提出技术改造措施和管理措施,针对尿素工艺冷凝液电导率的问题.进行甲醛加入方式(UF)改造,通过本次改造使电导率降至20μS/cm以下,达到化水站回收要求后,对此部分水进行回收。进一步将现有的循环水排污回收项目改造方案优化,当尿素装置UF改造结束,尿素工艺冷凝液回收至化水站后,全面考虑回收循环水排污改造项目,做到全
从理论浓缩倍数对化肥厂循环水的稳定性进行判断,分别从节能降耗和安全运行的角度,对循环水系统采用加酸调节pH值的处理方案进行可行性探讨.同时,对方案的经济效益和环保效益进行对比.循环水加酸调节pH值技术在20世纪70年代就已经成熟了,目前我国绝大多数大化肥装置循环水都采用了加酸技术。其可行性和可靠性得到了市场认可,在严格按操作规程进行操作的前提下安全性极高。该技术一般采用98%的商品硫酸来调节pH值
对化肥厂循环水水质进行分析,针对水质特点,结合合成氨、尿素工艺条件,制定相应的水处理方案,分析循环水运行中常遇到的问题,规划控制指标、各类药剂投加量、投加频率,提出化肥循环水管理思路.
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针对合成氨装置脱氧器消耗高的问题进行分析,脱氧器喷水装置损坏、安装填料的箱体开裂,造成水流分配不均匀。在2013年改造时对脱氧器内部进行检查,全部完好。针对脱氧器的压力检查、校对,确认指示准确,导压管无堵塞、泄漏现象。降低脱氧器压力至0.035 MPa,蒸汽调节阀开度依然很大,乏汽排放基本没有变化,给水溶解氧含量是5 μg/L。由于联氨是化学除氧,怀疑联氨分析偏低影响加入量。对联氨分析的药品和仪器
在废热锅炉出口蒸汽样品极不稳定的情况下,通过对分析和取样方法的改进,能够准确定性定量换热器是否泄漏,以及为漏量大小提供依据.将冷却器出口样品用250mL的取样瓶取满后,插入温度计,如果低于25℃,迅速拧紧瓶塞,取回进行分析,如果高于25℃,则调整循环水量和蒸汽样品阀,当冷凝液温度低于25℃时,才能取样分析。。在锥形瓶中加入约30mL水.用移液管移取原样品25.00 mL于锥形瓶中,加3滴混合指示剂
一段转化炉为合成氨装置的核心设备,开工期间的温升条件苛刻,极易造成盘管超温、温度分布不均等情况,按照操作规程升温速率进行升温,把关每个阶段一段转化炉热值的“底线”,关注烟气、盘管温度,参考盘管设计温度,提前进行盘管保护,在保证开工进度的情况下做到设备安全、管线安全。针对托普索工艺侧烧式一段转化炉开工期间的各项进行经验总结,保证开工进度的情况下做到设备安全、管线安全,对今后的操作提供一定的经验指导。
针对煤气化装置变换气换热器列管堵塞的现象,分析发现是因为粗合成气中的F-含量严重超标,与原料气过滤器内部的Al2O3瓷球发生反应,生成AlF3,并被粗合成气带到变换气换热器列管结垢所致,对此提出相应的改进建议.